[中国石化新闻网2014-06-09]今年以来,西北油田塔河采油一厂通过强化注采调整和高蜡、高沥青质油气井治理,为油井量身定制治理方案,通过“微创”调理自然产量递减率较去年同期下降12.14个百分点,油井自然产能形式良好。截至目前,该厂自然产量平均日产3892吨,累产达到57.88万吨,超剩余日产水平运行。
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塔河一采“微创”调理激活油井原动力

2014/6/10 9:43:51   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-06-09]今年以来,西北油田塔河采油一厂通过强化注采调整和高蜡、高沥青质油气井治理,为油井量身定制治理方案,通过“微创”调理自然产量递减率较去年同期下降12.14个百分点,油井自然产能形式良好。截至目前,该厂自然产量平均日产3892吨,累产达到57.88万吨,超剩余日产水平运行。
  今年年初,该厂从加强注采调整入手,确保注水区块产量平稳运行。在弱能量砂岩油藏治理方面,该厂重点围绕改善注水开发效果开展了多个区块的注水调整治理,重新确立了多个区块的开发模式,既:西达里亚油藏从“温和注水补充地层能量”向“注水驱动井间剩余油”转变、GK2H区块温和注水补充地层能量、充分依靠弹性能量开发。通过持续精细化注水工作的开展,弱能量油藏自然递减同比去年降低4.5个百分点。
  今年1-5月份,技术人员针对2、3、4区主体区块进行了单元注水优化调整,其中塔河4区奥陶系以“强化历史弱区域注水、弱化历史强区域注水,区域多向平衡注水”,塔河2区奥陶系以“进一步完善注采井网、全面开展周期注水”,塔河3区奥陶系以“完善井网、优化周期注水、减少无效注水”,为调整思路开展工作,共新增、恢复单元注水井9口,优化调整注水井34口。通过优化调整,保持了碳酸盐岩注水区块产量的平稳运行。
  针对于奇及盐下等难动用的高稠油、低采收率区块,该厂通过注水补充能量,驱替井周剩余油工作,提高区块采收率及单井生产效率,1-5月共有5口长停井通过注水见效恢复生产,日增油水平49吨,采收率也得到了有效提高,同时针对水体能量充足的塔河主体区,高含水后,开展注水压锥,通过优化实施周期,共有3口井见效,日增油水平28吨。1-5月通过优化单井注水周期,日增油77吨,减缓递减1.8个百分点。
  高蜡、高沥青质油气井治理一直是一个难题,该厂根据具体情况,制定每一口高蜡、高沥青井的清蜡清管周期,每月动态调整,加强堵塞分析总结,提出憋压、泄压压力激动法解堵,采取"三段式"正注解堵方式;同时精细节点管理,引进新的药剂,试验连续油管循环解堵效果。1-5月优化调整清蜡周期87井次,优化调整油管正注周期15井次,正注影响产量从2013年底日均40吨下降到目前的15吨,日均影响产量减少25吨。
  为进一步提高高蜡、高沥青质油气生产时效,技术人员创新了边吐液边扫线的解堵方式,即将井筒的堵物排出又防止井口管线发生堵塞,目前该措施已在S72-15井成功应用。
  除此之外,技术人员还探索出连续油管循环解堵技术,并在TK915-8X井试验成功,使该井由前期的5天一周期正注解堵方式转为以机械清蜡为主,时效明显增加。
  YJ2-12井在发生井筒堵塞后,根据前期总结分析,利用憋压、泄压压力激动法20天依靠油井自身能量恢复生产,未上连续油管或检管作业,提高了效益。通过加强高蜡、高沥青质油气井治理确保了1-5月无一口井因堵塞关井停产,有效提高了生产时效,日产水平增加76吨,减缓递减1.7个百分点。(侯小鹏杨建晖)