142个挖潜增效项目付诸实施
[中国石油新闻中心2014-05-26]5月23日,记者在吉林石化公司生产技术处了解到,随着硫黄气柜2号压缩机的启动,芳烃装置火炬彻底熄灭,标志着吉林石化芳烃火炬熄火技术改造项目顺利完成,排放气总回收率达到100%,年可创效869.8万元。
这仅仅是吉林石化公司大力实施挖潜增效取">
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吉林石化结合生产实际开展技术攻关

2014/5/27 9:17:16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  142个挖潜增效项目付诸实施
  [中国石油新闻中心2014-05-26]5月23日,记者在吉林石化公司生产技术处了解到,随着硫黄气柜2号压缩机的启动,芳烃装置火炬彻底熄灭,标志着吉林石化芳烃火炬熄火技术改造项目顺利完成,排放气总回收率达到100%,年可创效869.8万元。
  这仅仅是吉林石化公司大力实施挖潜增效取得的可喜成绩之一。“我们结合装置运行实际,制定生产优化、技改技措和精细管理等挖潜增效措施142项,预计年底前完成,可实现挖潜增效4.04亿元。”公司生产技术处副处长李庆石对记者说。
  今年年初以来,化工市场持续低迷,企业利润空间收窄,盈利能力下降。为此,吉林石化立足实际挖潜力,眼睛向内要效益,全力提升装置的创效能力。
  “我们实施原油清罐和油品调和管理等生产优化措施,原油综合损失率实现0.71%,创历史最好成绩,截至4月底,减少原油损失627吨,实现增效302万元。高密度聚乙烯装置通过实施定期缚热丁烯回收塔的优化措施,己烷单耗下降3.8千克/吨、丁烯单耗下降3.08千克/吨,累计创效353.3万元。”李庆石说。
  除了生产上的优化,吉林石化还从全局出发,对蒸汽系统、氮气使用进行优化控制,减少了浪费。
  在蒸汽管理上,吉林石化通过严控厂房采暖温度,实现副产蒸汽全部并网,消除蒸汽放空等举措,蒸汽总量较去年同期每个小时节省100吨,每年可创效益5000多万元。
  吉林石化还抓重点攻难点,仅针对炼油和乙烯装置就确定了86个攻关项目、251个保证措施。截至4月底,部分攻关项目已经带来明显经济效益。炼油系统实施了乙烯焦油替代渣油项目,已点4个焦油火嘴,每小时替出3吨渣油,实现增效310万元,降低了燃料成本。公司根据高低密度聚乙烯市场价格变动情况,及时优化调整了两套装置运行负荷,最大限度挖掘了两套聚乙烯装置的创效潜力。