[中国石化新闻网2015-05-18]针对油井外输液粘度高、外输压力高的情况,西北油田分公司采油三厂采用“物理疗法”为外输液“活血”,让油井保持稳产,年减少倒运、人工费用59.4万元。
据了解,该厂用破乳剂对部分油井降粘不能满足现场生产需要,只能采取掺稀或伴送的生产方式,一方面增大了稀油的倒运量,同时增大了人工成本。
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西北采油三厂“物理疗法”为外输液“活血”

2015/5/19 9:06:11   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-05-18]针对油井外输液粘度高、外输压力高的情况,西北油田分公司采油三厂采用“物理疗法”为外输液“活血”,让油井保持稳产,年减少倒运、人工费用59.4万元。
  据了解,该厂用破乳剂对部分油井降粘不能满足现场生产需要,只能采取掺稀或伴送的生产方式,一方面增大了稀油的倒运量,同时增大了人工成本。
  TP162井是该厂托甫台区的一口高产井,初期5毫米油嘴生产,日产液168.7吨。后期见水后,油嘴因乳化粘度偏高,尝试进行破乳降粘效果不理想。为了保持生产,根据进站管道较长导致回压升高的情况,他们采用掺稀伴送的方式维持生产。
  今年,该厂转变经营理念,追求效益油,于是,TP162井进入该厂技术员的目光。虽然该井生产稳定,但是掺稀伴送倒运成本和人工成本却不少,如何既较少倒运和人工费用,又让该井保持稳产?这成为该厂技术员亟待解决的问题。
  “破乳试验的结果,让我们找到了解决TP162井的办法。”该厂化学剂检测站技术员王莎说。前不久,他们对该井进行破乳剂实验,结果显示原油粘度对温度比较敏感。于是,他们提出通过提高管线温度,降低原油粘度和回压影响。
  该厂通过研究温度随管道长度的变化关系,找出管线最佳提高温度的位置,并通过加装“加热炉”,定点提高管线温度,进一步降低原油粘度和回压影响。
  “如今,该井已经停止进行掺稀伴送。”王莎告诉记者“为了区别于以前用破乳剂降粘的化学降粘方法,我们给这种加装加热炉提高管线温度降粘的方法起了一个新名字——‘物理疗法’。”
  通过“物理疗法”,目前该井原油进站温度和回压稳定,不仅生产稳定,而且取得了显著的经济效益。