[中国石化新闻网2013-11-10]截至10月底,经过技术攻关的广州石化2号焦化装置底循系统携带焦粉明显减少,装置处理量由3700吨/天提高到4200吨/天,制约装置高负荷生产的瓶颈被成功消除,为公司平衡渣油库存,完成年度加工量创造了条件。

自7月份2号焦化装置开工以来,一直存在底循系统携带焦粉的问题,制约了装置处理量的提高,同时也影响装置长周期平稳运行。为解决这一问题,他们成立了技术攻关小组">

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广州石化技术攻关解决焦化底循系统携带焦粉难题

2013/11/11 9:18:47   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-11-10]截至10月底,经过技术攻关的广州石化2号焦化装置底循系统携带焦粉明显减少,装置处理量由3700吨/天提高到4200吨/天,制约装置高负荷生产的瓶颈被成功消除,为公司平衡渣油库存,完成年度加工量创造了条件。

  自7月份2号焦化装置开工以来,一直存在底循系统携带焦粉的问题,制约了装置处理量的提高,同时也影响装置长周期平稳运行。为解决这一问题,他们成立了技术攻关小组,查找底循系统携带焦粉的原因并采取相应处理措施。

  通过深入的调查分析,他们发现底循系统携带焦粉的主要原因是焦炭塔顶油气线速太高,将焦炭塔中的焦粉携带至分馏塔底。针对这一状况,攻关组人员采取措施,将加热炉分支注汽量由570kg/h降低至410kg/h,同时将焦炭塔冷焦小给汽量由3.5t/h降低至2.5t/h,采取以上措施后,焦炭塔顶油气线速由0.17m/s降低至0.15m/s,底循系统携带焦粉量明显减少。

  为减少焦粉携带量,他们通过工艺调整将加热炉出口温度由495摄氏度降低至493摄氏度,减少干气量以降低焦炭塔顶油气线速,并根据生产实际情况,逐步调整反应深度;在底循系统过滤器增加滤网,提高过滤精度,将焦粉携带对生产造成的影响降至最低;为避免焦粉携带影响离心泵安全运行,在分馏塔底焦粉较多时,及时切换至往复泵运行,待焦粉抽走后,再改回离心泵运行,从而减少焦粉携带对动设备的影响;通过回炼污油,减少急冷油量和蜡油循环量。回炼污油后装置循环比由0.15降低至0.09,装置处理量由3700吨/天提高至4200吨/天。