[中国石化新闻网2011年9月19日]"减压深拔(500℃馏出)每降低一个百分点,每年可增产蜡油约15万吨,增效1800多万元万。"这是广州石化蒸馏(一)装置员工每天都要算的一笔账。
广州石化蒸馏(一)装置因常减压不配套,重质油加工比例和酸值比例都偏低,成为装置进一步生产优化的难题。为消除这一"瓶颈",该装置利用今年大修改造的机会,对减压深拔系统进行了改造。">
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炼油与石化工程

广州石化:蒸馏减压深拔改造见成效

2011/9/21 9:02:54   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年9月19日]"减压深拔(500℃馏出)每降低一个百分点,每年可增产蜡油约15万吨,增效1800多万元万。"这是广州石化蒸馏(一)装置员工每天都要算的一笔账。
  广州石化蒸馏(一)装置因常减压不配套,重质油加工比例和酸值比例都偏低,成为装置进一步生产优化的难题。为消除这一"瓶颈",该装置利用今年大修改造的机会,对减压深拔系统进行了改造。改造后开工初期,因新技术、新流程投用,许多新工艺参数都在不断的摸索调整中,蒸馏(一)装置先后出现真空度波动,新增的减顶气增压脱硫系统出现胺液串入减顶气管线等问题,使装置的减压深拔(500℃馏出值)一直较高,装置生产不能达到设计标准。
  为了解决这一问题,装置技术人员不断优化调整和技术攻关,针对减压深拔改造后,减压负荷大幅度提升,造成抽真空蒸汽配比不合理的问题,他们将一级、二级抽真空蒸汽喷射泵由原来每级单个投用改为每级投用2个,避免在抽真空系统出现内部小循环,解决了真空度波动的问题;针对A区常压拔出收率比B区低,导致大量柴油进入减压系统的现象,他们通过投用A区初侧线流程,减轻了常压炉的负荷,有利于真空度的稳定,也使常一线闪点长期不合格的问题也得到较好解决,产品质量得到提高。
  此外,该装置还开展了提高减压深拔,降低渣油收率的劳动竞赛,利用每周碰头会通报减压深拔的情况,通过编制操作指导书,统一班组之间的操作,以每一季度500℃馏出的平均值作为依据,评选先进个人和优胜班组,增强职工平稳操作、优化运行的意识。
  通过不断优化调整,8月份,该装置重质油加工比例由原来的25%提升到50%左右,减压处理能力也得到大幅提升,减压深拔(500℃馏出)从5月份改造开工初期的3.32%降低至2.6%,低于考核指标0.6个百分点,达到集团公司先进水平,每年可增创效益1200多万元。