[中国石化新闻网2010年12月15日]炼油主装置自2009年7月大检修以来连续安稳运行超过500天;炼油装置的轻油收率、综合能耗、加工损失、可比综合商品收率、完全费用等12项经济技术指标均优于中国石化总部下达的装置达标指标,其中,综合能耗、加工损失、辅料单耗创历史最佳水平;高附加值产品收率位列集团公司第四名,高标号汽油比例达100%,居集团公司第一……12月10日,盘点2010年主">
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炼油与石化工程

巴陵石化烯烃部全程优化全面达标

2010/12/17 9:31:51   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2010年12月15日] 炼油主装置自2009年7月大检修以来连续安稳运行超过500天;炼油装置的轻油收率、综合能耗、加工损失、可比综合商品收率、完全费用等12项经济技术指标均优于中国石化总部下达的装置达标指标,其中,综合能耗、加工损失、辅料单耗创历史最佳水平;高附加值产品收率位列集团公司第四名,高标号汽油比例达100%,居集团公司第一……12月10日,盘点2010年主要工作,巴陵石化烯烃事业部经理彭鸽威表示,“强化推进精细管理的执行力,实施全程优化,是我们炼油专业全面达标、经济技术指标提升的动力源。”
  2010年是“十一五”集团公司炼油专业达标的关键之年。巴陵石化在创先争优活动中,明确了“炼油板块要在高附加值产品收率、高标号汽油比率上创集团公司先进水平,在原油加工损失率、综合商品收率、综合能耗、原油途耗上争取达到自身历史最好水平”的目标。
  面对原油价格攀升、加工含酸含硫原油、设备防腐难题突出等不利因素,承担巴陵石化化工型炼油重任的烯烃事业部总结经验,紧盯炼油专业达标工作重点,结合“比学赶帮超”活动,以总部先进企业指标为标杆,建立达标及优化组织网络。
  “针对上年度轻油收率、可比综合商品率、高附加值商品收率以及循环水浓缩倍数没有达标的情形,我们分析了原因,制订了达标工作计划及保障措施。”彭鸽威说。该事业部以精细管理为指导思想,在组织生产、调整产品结构、优化市场运作、强化专业管理等方面全程优化,挖掘潜力。
  他们首先以公司恢复原油协调周例会为平台,加强计划管理,计划准确率在公司名列公司前茅。以原油加工任务目标选购原油,优化配置和计划排产;加强月中书面调整计划管理;改变以往计划专业单独编制周作业计划模式,采用多专业合作编制周作业计划,使周作业计划更具操作性和指导性;针对原油差异,进一步规范原油采购质量,推进建立细化的指标要求。
  年初,该事业部生产国III汽油,烯烃含量由原来的35%降至30%,装置负荷上提、产品优化、油品调和等生产过程控制难度加大。根据原油油种变化的情形,该事业部创新提出“根据原油性质适时生产不同牌号汽油”的生产控制模式,有效缓解生产工艺降烯烃对装置负荷的影响;发挥炼油主装置、油品调和储运系统及MTBE(甲基叔丁基醚)装置的生产联动作用,用低烷烃石脑油和低纯度MTBE(甲基叔丁基醚)调和汽油,提升装置负荷,降低装置能耗;专题研究优化生产工艺,用精细管理理念提升过程控制能力,确保油品质量达到新国标及新内控指标,履行“每一滴油都是承诺”的责任;开辟石脑油新流向,平衡好乙烯料、重整料、溶剂油。
  该事业部发动全员参与全程优化系统工程,立足岗位创先争优。安全部门坚持“零风险、零违章、零宽容”管理理念,落实“谁主管、谁负责,谁分管、谁负责”制度,强势推行当量化管理和HSE控制;设备专业针对装置运行过程中易出现的结焦、结垢、堵塞、腐蚀等问题以及配套关键设备在安全生产、可靠性和稳定性方面存在的薄弱环节,开展设备隐患排查,提高装置的防范风险的能力,为装置长周期运行提供有效保障。
  炼油反应岗位通过攻关,实施确保质量的“卡边操作”,将催化剂的加料周期由原来的200秒缩减到100秒;锅炉岗位实行“不超1摄氏度”的控制方案,保障余热的最大限度利用;污水处理装置利用炼油污水预处理组合技术,优化操作,实现全年污水处理合格率100%,石油类含量基本控制在10ppm(百万分之十)以内,全年可比上年节水减排30万吨以上;MTBE装置注重成本优化,实时在线考核成本效益、工艺指标、产品质量等指标;成品油装置及时制订有效措施应对油品质量升级的要求,通过优化调和方案,实现柴油、燃料油一次合格率达100﹪,油品出厂合格率为100﹪。
  他们将节能降耗贯穿于全程优化过程,强化节能管理力度,完善水、电、汽的日平衡报表,发挥新工艺的技术优势,开好节能设备,将空压站空压机组运行模式由“三开一备”改为“两开两备”,投用变频风机,半年就节电约222万度。组织实施消防水隐患的专项治理,消除地下水管网的泄漏,完善外来凝结水回收方案与技术,回收凝结水6万多吨,持续改进循环水系统运行工况。通过全程优化,该事业部结构调整、节能降耗和提质创效超过4500万元,为年度目标的近两倍。