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炼油与石化工程

安庆石化技经指标领先同规模炼化企业

2010/6/1   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
 [中国石化新闻网2010年5月28日]  今年前4月,安庆石化实现利润1.8亿元,其中化工板块扭转连续多年亏损局面,赢利4110万元;年加工计划完成进度、综合能耗、含自用燃料吨油完全费用等技术经济指标居同规模炼化企业之首。
严字当头,让“以质量求生存”理念落地生根
安庆石化以市场为导向,以效益为中心,通过狠抓质量教育和技术标准化,对标先进开展产品质量检验、QC小组和质量减损、创名牌产品等工作,促进产品结构调整、提高产品质量。将质量指标层层分解,落实到每套装置、每个班组,将产品质量作为班组工作绩效考核的重要指标之一,促进职工严格按质量标准组织生产。
在今年国3汽油质量升级时,公司对炼油产品的主要检测项目,制定了更严格的出厂内控指标,一方面加强分析化验管理,提高准确率,将分析误差留在厂内;另一方面,严格执行内控出厂程序,减少卡边出厂,确保产品出厂合格率100%。
针对化纤生产中回收装置硫氰酸钠系统极易结晶的状况,他们规定每天对硫氰酸钠计量仪表管线进行冲洗,每周对冷硫氰酸钠管线及换热器进行冲洗,定期安排离心机出料的固相部分外甩,有效降低硫氰酸钠系统中硫酸钠含量。对聚合、浆化工序关键参数进行定时检查,严格控制氧化还原剂的配比操作,对聚合氧化剂的进釜量进行精细调整,确保反应体系的稳定。今年前4个月,聚合平均分子量合格率、硫氰酸钠合格率、原液质量合格率一直保持100%。
深入挖潜,实现效益最大化
过去,一到冬天,在一些炼油装置厂区的上空,总会看到一缕缕白色水蒸气向天空飘散。现在的安庆石化很难再看到这种景象了。安庆石化投资3300万元,率先在中国石化系统内实施炼油低温余热的技术改造项目。项目投用后,仅炼油综合能耗就下降5千克标油/吨,年节能量相当于2.1万吨标准燃料油,年降本3600万元,一年不到就收回了成本。 小小一条线,效益千万元。今年4月底,炼油二部通过在装置巧加一条跨线,将反冲洗产生的污油直接跨至精制产品线、转入下游装置生产,大量减少污油产生,装置每月增产蜡油600余吨,年内增效可达1000万元。 今年2月底,炼油1套常减压水环抽真空系统投用,不仅使抽真空蒸汽用量由4.5吨/小时降至2.7吨/小时,而且每小时减少含硫污水生成量1.5吨、每小时降低间冷循环水用量250吨。像这样的项目,炼油装置仅今年以来就投用了5项,节能降耗效果明显。今年前4个月,炼油综合能耗为65.88千克标油/吨,同比下降7.41个百分点。 为了降低供电煤耗,该公司去年底专门组织相关人员到高桥石化、扬子石化、仪征化纤等单位调研,结合集团公司热电专业竞赛,采取相应的管理措施。他们建立吨汽装置用电耗控制标准,对27台低压变压器实施耗能监控,每月可节电2.5万千瓦时。将总部6项考核指标分解为150余项小指标,对重要指标设立月度专项奖,实现以小指标保大指标的目标。今年1~4月,安庆石化供电煤耗下降到347.27克/千瓦时,是该公司热电板块的历史最好成绩。 紧贴市场,灵活经营补“短板” 面对规模产能、地理位置均不占优势的“短板”,安庆石化开展营销创新,在市场资源紧张时,及时采取竞拍销售,引导市场价格。在保证终端生产企业供应的同时,剩余产量向国内有乙腈经营资质的用户竞拍销售,1~4月安庆石化乙腈销售均价比同行加权均价高151元/吨。 安庆石化及时调整销售思路,细分市场,在坚守本土市场的同时,发展外延市场。这一策略有效保持了聚丙烯整体销售旺势。今年前4月,安庆石化聚丙烯销售均价高对标企业207元/吨,较去年同期超74元/吨。