[中国石化新闻网2010年8月11日]7月29日,巴陵石化合成橡胶事业部年产2万吨热塑性橡胶SEBS装置现场,三釜凝聚改造主要设备之一的凝聚首釜成功吊装。至此,该事业部第五个三釜凝聚改造项目正式启动,将于10月份与另一条热塑性橡胶SBS凝聚生产线改造项目同时完成。届时,该事业部的三釜凝聚生产线将由目前的4条增至6条,节能降耗将更加凸显成效。
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抚顺石化合成洗涤剂厂重组3年科学发展前景广阔

2008/12/17   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2010年8月11日] 7月29日,巴陵石化合成橡胶事业部年产2万吨热塑性橡胶SEBS装置现场,三釜凝聚改造主要设备之一的凝聚首釜成功吊装。至此,该事业部第五个三釜凝聚改造项目正式启动,将于10月份与另一条热塑性橡胶SBS凝聚生产线改造项目同时完成。届时,该事业部的三釜凝聚生产线将由目前的4条增至6条,节能降耗将更加凸显成效。
  在合成橡胶生产过程中,凝聚环节所消耗的能量占总能耗的60%。近年来,国外开始采用先进装备技术来回收这一环节所消耗的大量能源,但对技术封锁严密。国内合成橡胶生产凝聚环节的节能降耗亟待破题。
  巴陵石化是目前国内最大的热塑性橡胶(SBS、SEBS、SIS)生产企业,年产20万吨SBS装置为全球单套产能最大装置;年产2万吨SEBS装置具有自主知识产权。同时,该事业部还有一套年产3万吨的顺丁橡胶生产装置。企业共有9条凝聚(工序)生产线。
  近年来,针对凝聚环节消耗高、控制优势欠缺的情形,巴陵石化集中力量在凝聚工艺优化、技术改进方面进行攻关,将其列为节能重点技改项目。合成橡胶事业部组织攻关组深入开展行业技术调研和学习,借鉴合成橡胶行业其它产品的凝聚生产技术,自行开发设计出顺丁橡胶三釜凝聚新技术。
  2008年初,合成橡胶事业部启动顺丁装置的凝聚工艺改造,5月初完成改造并一次开车成功,实现该技术在全球同类装置上的首次应用。实践表明,生产工艺控制手段先进,操作平稳;节能降耗效果显现,在同等条件下,每吨顺丁橡胶生产的蒸汽单耗可下降1吨,循环水消耗每小时下降70多吨,溶剂油消耗降低25千克,每年节能降耗可创效700万元以上。同时,由于凝聚效果增强,生产过程中溶剂油的挥发减少,不但降低了物耗,而且消除了因油气挥发产生的安全隐患,促进了环保。
  通过对顺丁橡胶装置的三釜凝聚工艺进一步优化和改进,该系统生产周期延长,能耗物耗稳定下降,今年上半年溶剂油单耗同比去年下降4.3千克。巴陵石化合成橡胶事业部以此为示范,逐步对SBS和SEBS装置的6条凝聚系统实施三釜凝聚改造,推动合成橡胶生产的“降耗革命”,引起国内同行的关注。
  今年4月,该事业部年产20万吨SBS装置的3条凝聚生产线实现三釜凝聚改造一次开车成功。三釜凝聚系统投用后,SBS生产的能耗物耗全面优化,指向国内先进水平,其中环己烷消耗下降明显,5月份为49.7千克/吨,历史上首次低于50千克/吨;蒸汽单耗也由原来4.75 吨/吨降到 3.78吨/吨,创历史最低纪录,一条凝聚生产线年节能降耗创效800万元。随着新技术的不断改进,能耗物耗还有进一步下降的空间。
  目前,巴陵石化合成橡胶事业部SBS装置的一条凝聚生产线和SEBS凝聚生产线正在实施三釜凝聚改造,SBS最后两条凝聚生产线的三釜凝聚改造也将启动,顺丁橡胶装置的另一条凝聚生产线技改已立项,该部力争年内完成所有的9条凝聚生产线的三釜凝聚改造项目。届时,该部合成橡胶生产三釜凝聚改造的节能降耗年创效在5000万元以上,不仅效益可观,也为国内同行提供借鉴。