[中国石化新闻网2013-01-15]2012年,南京化学工业有限公司永大编织厂积极开展全员优化,该厂通过加大技改力度、调整操作方法,使得“SINOPEC”化肥编织袋单位能耗由2199度/万条降为1276度/万条,下降幅度达到42%,实现同比节电达40余万度。

年初以来,该厂针对编织袋生产过程中水、电消耗大的拉丝、涂膜两个岗位的大型设备进行了优化攻关,通过尝试性技改,将原">

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南化编织厂:为每件化肥“新衣”降成本

2013/1/16 9:19:29   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-01-15]2012年,南京化学工业有限公司永大编织厂积极开展全员优化,该厂通过加大技改力度、调整操作方法,使得“SINOPEC”化肥编织袋单位能耗由2199度/万条降为1276度/万条,下降幅度达到42%,实现同比节电达40余万度。

  年初以来,该厂针对编织袋生产过程中水、电消耗大的拉丝、涂膜两个岗位的大型设备进行了优化攻关,通过尝试性技改,将原先采用的铸铝式加热方式改为电磁式加热,使得热能的利用更加合理。经过技改的两台设备,一年实现了节电近30万度,同时产品的质量也得到了提升。

  通过专项调研,该厂在编织袋生产流程的科学性上进行优化安排,将以往的三天休一天的班次改为四班二倒不间断运行,减少了系统开停机次数的同时解决了丝多涨库、丝少无法满足下道圆织生产的矛盾,还节约了开停机频繁导致的原料损失以及电能消耗。该厂还对一直以来产量高、废品少的“庄翠霞操作方法”进行进一步优化整理,总结出了“圆织四步操作法”并在操作中推广,使编织袋基布废品率由2.5%进一步降低为1.5%,实现了降本增效。