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勘探与钻采工程

华北油田细水长注油长流

2010/5/7   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石油报2010年5月5日]  面对高含水油田挖潜增效难度日趋增大的严峻挑战,华北油田以“注好水、注够水、精细注水、有效注水”为宗旨,持续推进以改善油田注水为核心的“开发基础年”活动,精心做好“水文章”。截至4月30日,这个油田今年已实施注水井检管78井次、水井措104口、洗井车洗井257井次,污水水质达标率80.8%,为夯实老油田稳产基础发挥了重要作用。
  注水是油田稳产的重要基础。随着油田的不断开采,油层本身能量不断消耗,油层压力不断下降,油井产量逐渐减少,直至地下残留油采不出来。为补充油层压力,实现油田稳产,必须利用注水井把水注入油层。
  近年来,华北油田全面开展以改善油田注水为核心的“开发基础年”活动,着力改造完善注水系统,加大注水措施力度,取得了显著的注水增油效果。
  2010年,华北油田继续强化注水井检管工作,鼓励采油厂加大注水井投入,重点加强5年以上未动管柱注水井和3年以上未动管柱分注井的检管工作,全年力争完成300口,年底实现4个油气生产单位消灭5年以上未动换管柱生产注水井,2个油气生产单位消灭10年以上未动换管柱生产注水井。
  华北油田规范洗井车运行管理,为5个油气生产单位配备5台高压洗井车,全年计划安排洗井车洗井1130井次;充分利用高含水井,加大投转注工作力度,提高油藏注采井数比和水驱控制程度,持续优化注水井措施结构,注水井措施达到41.5%;加大注水井增注、大修、分注等措施工作量,提高水驱效率,改善油藏开发效果;深化提高注水系统效率工作,有针对性调整注水方式,逐步根除无效注水问题,力争注水系统效率提高到56%,注水单耗下降到6.6千瓦时/立方米。
  与此同时,华北油田还开展了以提高水驱采收率为重点的潜力调查,建立水驱效果评价体系,将有效注水理念落实到注水管理的各个环节,从完善注采井网、细分注水单元入手,优化注水井措施结构,精细动态调配,力争使有效注水率提高3%。