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勘探与钻采工程

辽河油田前3个月日均超产百吨的背后

2010/4/28   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
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  技术节能:让高耗能设备“瘦身”

  “LED灯取代白炽灯,每年可节电7万千瓦时。”天然气净化厂厂长焦玉清说。

  作为普光气田的用能大户,天然气净化厂每年消耗的天然气、电等能源占整个气田的90%以上。粗略统计,每年该厂需要消耗天然气约4.8亿立方米,消耗电量3亿多千瓦时。

  “节能不仅是企业发展的需要,更是对子孙后代的责任。”焦玉清说。

  普光气田设备先进、工艺一流,许多关键装置、“大块头”设备都是从国外进口的。

  “外来的和尚未必会念经。”焦玉清说,“只有打破对洋设备、洋工艺的盲目崇拜,结合气田生产实际,大胆对高耗能设备‘开刀’,才能实现气田节能降耗目标。”

  在生产过程中,该厂发现,净化装置氨液闪蒸罐内闪蒸出的气体量远高于原设计,大量的闪蒸气被放空烧掉,造成巨大浪费。他们对原设计大胆提出质疑,制订了在原有工艺上增加闪蒸气分液罐、扩大氨液主吸收塔半径的改造方案。目前,该厂对6个联合装置12个系列完成了改造,每小时每个系列可回收闪蒸气500立方米,每年可回收利用闪蒸气5200万立方米。

  为减少电能消耗,普光分公司还对16台塔顶空冷器变频器进行了技术改造,年可节电580万千瓦时。对酸液装车置换流程进行改造,年节电15万千瓦时。

  投产4年里,利用节能“四新”技术,普光分公司先后实施节能技改措施42项,实现了高耗能设备“大瘦身”,年节气5500万立方米,节电1500万千瓦时。

  管理节能:优化运行提能效

  “节能工作不是单纯减少能源的消耗,更主要的是提高能源利用效率。”时冲锋说。

  结合气田生产实际,普光分公司坚持执行日常和季度能耗分析制度,针对不同的设备、不同的工况,制订不同的运行办法;针对重点节能环节,持续开展节能优化操作,不断提高用能效率。

  天然气净化厂硫黄储运车间有4台硫黄成型机,日处理能力8640吨,在满足生成需要的同时,还有富余。为实现装置有效利用,该车间合理调整液硫存储和成型生产的关系,实现4台成型机同时高负荷运行。仅此一项,今年前10个月,该车间同比降低电耗66万千瓦时。

  公用工程车间动力站是能耗大户。通过工艺优化,普光分公司建立了正常生产情况下3台锅炉全部停用、开停工情况下“一用两备”的节能运行模式,既充分利用了富余蒸汽,又节约了大量燃气。

  为实现能源循环利用,普光气田还对12台液力透平、34台蒸汽透平采取“自给自足”式生产模式,循环利用系统自产的高压液力、蒸汽驱动力,减少使用高功率电驱设备。“这种方式,不仅提高了能效,而且每天一台液力透平就可节电2万千瓦时。”天然气净化厂技术办公室节能监督毛红艳说。(中原石油报供稿)