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勘探与钻采工程

胜利现河厂直面挑战稳产上产

2010/4/28   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
    [中国石油报2008年5月12日] 面对国内石油石化行业激烈的市场竞争形势,大庆炼化公司围绕“做精炼油、做特润滑油、做强油田化学品、做大化工、做活轻纺、做好服务”的发展战略,紧盯市场需求,优化结构调整,积极开发新产品,市场份额不断扩大。
    4月28日,记者采访了解到,这个公司通过结构调整,聚丙烯产品获得沈阳金德管业等用户好评,同时华东和华南市场也得到巩固。公司自主研发的石油磺酸盐表面活性剂中试装置成功生产,取得阶段性进展。
    基础全过程受控
    为将生产中每一项工作做实做细,大庆炼化定期组织召开有毒有害物料互串隐患排查专题会,对介质互串、水封井、水封罐、隔油池的排查措施落实情况跟踪检查。按照“四有”工作法,对排查出的隐患,各装置积极采取有效措施,加强生产监控,精心检查确认,制定完善的应急预案,做到出现问题及时发现,及时处理,确保装置安全生产。
    针对以往生产实际中遇到的问题,生产运行处组织有关部门对开停工、操作变动、异常情况汇报和计量管理等方面生产运行管理制度进行全面修订,并重新制定非计划停工、罐车清洗和酸性气管理等方面管理办法。
    面对环境温度逐渐升高,瓦斯和蒸汽平衡难度越来越大的情况,公司一方面组织动力一厂、储运厂和相关装置确定熄灭油火多烧瓦斯,采用调整1号、3号发电机组负荷进行瓦斯平衡;另一方面组织各产气装置优化操作条件,稳定瓦斯产率,为下一步向甲醇厂外输瓦斯做好准备。
    装置高效率运行
    在平稳操作及现有负荷情况下,这个公司多次组织相关人员,对两套ARGG装置的反应温度、原料预热温度以及回炼组分、回炼量特别是回炼方式等操作条件进行优化,在不增加干气及焦炭产率的情况下,提高丙烯产率,同时二套ARGG汽柴油产品分布得到优化,提高了公司整体效益。
    为更好地完成年度柴汽比指标,这个公司总结分析去年柴汽比完成情况,制定提高柴汽比的一系列措施。一季度,在两套ARGG二次加工比例增加,加氢生产京Ⅳ柴油组分油等不利情况下,公司及时优化各装置馏出口汽柴油指标,优化加氢改质装置生产方案,加大油品调和力度,特别是对二套ARGG装置进行优化调整,对常减压装置常二线出装置线优化改造,保证了柴汽比指标的完成。
    在保证装置安全生产的前提下,规范管理,达到节能的目的。生产运行处对各炼油装置56项馏出口产品温度实地调查,发现18项控制指标不合理及28项没有控制指标,立即同相关专业厂沟通和协调,逐项制定具体管理措施,为装置安全、高效、节能运行提供了保障。
    组织高标汽柴油生产,努力提高公司效益。在生产京Ⅳ汽油及京Ⅳ柴油组分油过程中,这个公司精心组织,克服各种困难,摸索出适合公司实际的一整套生产方案,保证进京汽柴油生产任务的完成。根据甲醇厂供氢及基础油市场情况,3月完成糠醛精制、异构脱蜡装置开工,由于组织得利,准备充分,方案精细合理,使两套装置开工过程实现全面受控管理,确保装置开工安全环保目标的顺利实现。
    产品按需求生产
    在聚丙烯生产中,这个公司紧跟膜料