[中国石化新闻网2012-05-10]近日,为响应集团公司增产汽油统筹部署,安庆石化炼油一部裂解装置反应原料油加工量达到2100吨/日,处于满负荷增产汽油的特级生产阶段,该部提高催化剂活性、优化反应温度,出台新方案把好装置增产汽油"船头"。目前该装置日产汽油近720吨,创历史最好水平。

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镇海炼化炼油二部实施六项措施降本减费

2012/2/23 9:13:34   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2012-05-10]近日,为响应集团公司增产汽油统筹部署,安庆石化炼油一部裂解装置反应原料油加工量达到2100吨/日,处于满负荷增产汽油的特级生产阶段,该部提高催化剂活性、优化反应温度,出台新方案把好装置增产汽油"船头"。目前该装置日产汽油近720吨,创历史最好水平。

  反应系统为该装置"船头",汽油产量的高低首先决定于反应系统的工况。其中,提高催化剂活性是提高原料油反应速度,提高汽油收率,提高装置经济效益最有效的手段,该部工艺组鉴于催化剂在反再系统中反复循环使用一段时间后,催化剂出现老化、中毒及含碳量增加现象,活性下降。5月7日,该部组织职工将再生器内的平衡催化剂卸出一部分,将催化剂自动小型加料器加料周期缩短,向再生器定时定量补充活性高的新鲜催化剂。

  同时反应温度也影响着汽油的收率,反应温度过高时,汽油生成的速度小于汽油分解成气体的速度,致使汽油产率降低。近期,裂解装置加工的原料油主要为加氢热蜡和罐区冷蜡,属于轻质油,该部工艺组综合考虑汽油辛烷值、反再工况,在保证反再系统能保证自身热平衡,维持再生温度平稳的前提下,调整工艺方案,转变操作方式,优化反应温度,将其从546摄氏度优化到适宜温度543摄氏度,让原料油反应朝汽油方向反应,保证汽油持续增产。

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