[中国石化新闻网2012年1月5日]去来,茂名石化炼油分部在节能工作中,盯紧生产、拓宽视野,多思路狠抓蒸汽系统运行,不仅促进了生产优化,更使蒸汽消耗大为降低,成为节能中的"点睛"之笔。去年,茂名石化炼油分部全厂蒸汽单耗47.72公斤/吨,同期下降18.68公斤/吨,累计节汽25.5万吨,增效3500万元。

加强蒸汽系统管理,减少蒸汽损消耗。炼油分部通过加强厂区蒸汽系统的检查和">

当前位置:首页  >  节能、环保与新能源  >  茂名石化炼油分部优化装置运行节约蒸汽
节能、环保与新能源

茂名石化炼油分部优化装置运行节约蒸汽

2012/1/9 9:25:04   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2012年1月5日]去来,茂名石化炼油分部在节能工作中,盯紧生产、拓宽视野,多思路狠抓蒸汽系统运行,不仅促进了生产优化,更使蒸汽消耗大为降低,成为节能中的"点睛"之笔。去年,茂名石化炼油分部全厂蒸汽单耗47.72公斤/吨,同期下降18.68公斤/吨,累计节汽25.5万吨,增效3500万元。

  加强蒸汽系统管理,减少蒸汽损消耗。炼油分部通过加强厂区蒸汽系统的检查和漏点的处理,保证各疏水器好用,减少蒸汽损耗。在不影响正常蒸汽供应的情况下,停用净化水碱渣恶臭装置3.5MPa蒸汽系统等多条管线,减少蒸汽系统损失。同时,适时停伴热蒸汽,目前能停的输油管线伴热蒸汽都已停。炼油厂区蒸汽管网系统得到明显改善优化,蒸汽消耗量明显减少。

  控制胺液总用量,优化胺液系统节汽。根据全厂装置胺液用量实际,在装置中开展全开胺液系统优化节汽。通过将3号硫磺回收装置酸性气配风精细管理,降低尾气再生塔的再生负荷,提高胺液浓度等控制全厂胺液总用量,减少蒸汽消耗。同时根据装置处理量和焚烧炉排放情况,调节尾气胺液循环量和尾气再生塔蒸汽用量,年可节约蒸汽8000吨。

  积极推进节汽项目。通过对4号汽提装置实施改造,降低净化水中氨氮含量,提高净化水的质量,减少汽提装置氨汽提塔的蒸汽用量2吨/小时。同时,还先后完成并投用了一催化冷202/1顶循环低温热回收利用等10个优化改造等多个节汽项目,节汽效果明显。