[中国石化新闻网2011年7月26日]广州石化炼油四部6.5万制氢装置技术人员通过技术攻关,不断优化操作,装置能耗逐年下降,今年6月份,装置累计能耗降至826.34KgEo/t,比2009年的1195.11KgEo/t下降了30.86%。
转化炉热效率偏低是导致6.5万制氢装置能耗高的"牛鼻子",原来使用的强制送风烧嘴由于转化炉设计负荷过大,为确保火焰的稳定性及保护炉管,不得不">
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牵住“牛鼻子”大幅降能耗

2011/7/28 9:31:25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年7月26日]广州石化炼油四部6.5万制氢装置技术人员通过技术攻关,不断优化操作,装置能耗逐年下降,今年6月份,装置累计能耗降至826.34KgEo/t,比2009年的1195.11KgEo/t下降了30.86%。
  转化炉热效率偏低是导致6.5万制氢装置能耗高的"牛鼻子",原来使用的强制送风烧嘴由于转化炉设计负荷过大,为确保火焰的稳定性及保护炉管,不得不提高燃烧空气的背压,既增加了转化炉燃料的消耗量,又经常导致燃烧空气过剩,对流段烟气氧含量过大,造成转化炉热效率下降。此外,由于转化炉对流段漏风量过大,热量损失较为严重,影响了转化炉对流段的热量回收。
  为了解决这一问题,装置技术人员利用停车消缺的机会,将转化炉烧嘴全部更换为新型烧嘴。更换后的烧嘴通过对流和幅射的形式,把炉墙的热量传递给炉管,不仅减少了燃烧空气的用量,而且使散发的火焰紧贴炉墙内壁,不直接舔烧炉管。同时,在装置消缺期间,技术人员对转化炉对流段各排盘管的两侧端板进行密封封堵,防止因盘管端板漏风影响转化炉的热效率。
  改造完毕后,技术人员对装置运行优化调整,根据负荷及时调节烧嘴配风量,使烟气氧含量由7.5%减少至3.8%,对流段进出口氧含量差值由3.2%减少至1.9%,漏风现象明显降低,转化炉的热效率由原来的85.72%提高到90%。此外,在装置运行中,操作人员通过严格控制转化炉水碳比、改造高压锅炉给水泵叶轮、原料干气代替石脑油等措施,使装置能耗大幅下降。今年6月,装置能耗降至761.33KgEo/t,再创历史新低。