[中国石化新闻网2011年7月5日]今年来,塔河采油一厂采油二队将节能降耗工作融入油田开发、管理的各个环节,收到良好效果。在抽油井开井数同比增加37口,注水量同比增加4.3万方的情况下,通过技术攻关和强化能耗指标的可控管理,这个队吨液量生产单耗同比下降3.95%。
这个队每年电耗费用在190万元以上,占所在这个厂操作费用的22%。其中,抽油机能耗所占比例最大。为此,这个队把提高机采系统效率作为重要">
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节能、环保与新能源

塔河采油一厂原油吨液量生产单耗同比下降3.95%

2011/7/7 9:15:16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年7月5日]今年来,塔河采油一厂采油二队将节能降耗工作融入油田开发、管理的各个环节,收到良好效果。在抽油井开井数同比增加37口,注水量同比增加4.3万方的情况下,通过技术攻关和强化能耗指标的可控管理,这个队吨液量生产单耗同比下降3.95%。
  这个队每年电耗费用在190万元以上,占所在这个厂操作费用的22%。其中,抽油机能耗所占比例最大。为此,这个队把提高机采系统效率作为重要降耗目标,设立研究课题进行攻关,从优化管柱设计、优化机采参数入手,并把提高机采系统效率纳入日常工作目标化管理。
  该队实施"一井一策"管理,优化参数,合理调整工作制度,改变了生产中存在的"大马拉小车"现象。今年初,这个队对200余口抽油井进行了分析对比,梳理出泵效低于30%的低效抽油井60多口。这个队有针对性地对其中30口井制订出综合治理方案,采用大泵径、长冲程、慢冲次的参数匹配来调整机采参数,使油井在相对合理的生产压差下生产,实现了增产降耗。
  对不同生产情况的油井采取不同的措施,这个队对液量大于30立方米、油量4吨以上、沉没度大于300米的抽油机井,实施提浅泵挂措施,使单井耗能降低8%至12%。自年初至今,该队共实施系统优化180余井次,平均系统效率提高10%,年节约费用支出10余万元。
  这个队规模运用节电机组、变频调速装置等节能新设备,提高了节能效果。按照抽油机传统调参方式,必须停抽换皮带轮或电机,造成部分井出砂严重、停产。通过实施变频调速技术,这个队有效减少了电网的电流电压冲击和电动机的无功损耗,提高了电机运行效率和生产效率,改善了低产低效油井的能耗状况。变频调速技术在11口抽油机井实施后,在不影响油井产量的前提下,每月节约电量0.7万千瓦小时,综合节电率达20%至30%以上。
  根据生产情况,该队对20台抽油机进行了合理匹配,应用高效节能型皮带式抽油机,实现月节电6.1万千瓦小时。
  加强能耗重点设备控制,对高耗低效设备进行淘汰和改造。这个队选用新型节能柱塞泵代替高压离心泵,每年节约电费90余万元。在确保各项参数符合生产需要的前提下,这个队对一些注水站离心注水泵实行减级措施,大大提高了系统效率,月节电2.4万千瓦小时。