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节能、环保与新能源

胜利油田孤东厂污水减排工作成绩斐然

2011/6/29 16:20:24   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

[中国石化新闻网 2011年6月27日] 近年来,胜利油田孤东采油厂强化污水水质无害化处理,有效减少工业污水产出量,大力实施油田污水回灌工程,加快油田污水资源化开发利用项目,严格落实油田外排污水水质提标工作,积极研究探索污水处理新工艺新技术的应用,确保油田外排污水按照新标准达标全部排放,污水减排工作取得显著成效。
实施关井限液措施,有效控制污水产出量。这家采油厂针对原油产量任务重,污水减排压力大的实际,正确处理好油田开发与环境保护之间的关系,有效实施控液控递减措施,减少油田污水产出量。他们通过成立产出水一体化治理项目组,按照产出水一体化治理的统一部署,采取动态调整、计关限液间开等措施,严格控制高含水油井的开井数,有效控制低效产油量井。今年以来,采油厂在产量压力非常紧张的情况下,共实施累计限液关高含水井88口,累计限液78.24万立方米,平均日减少油井污水产出量0.51万立方米。关井限液措施的实施,进一步优化了产业结构,减少了采油污水的产出量。
实施油田污水回灌工程,减少富余污水产生。这家采油厂通过实施“七区西馆下和八区东营组污水回灌工程”项目,新建地面污水回灌站3座,新增污水回灌注入井37口,新增日水回灌能力1.1万立方米,有效减少污水处理厂污水日排放量。同时,通过减少污水处理厂污水氧化塘处理量,增加污水氧化停留时间,促进了污水水质的提高。
实施油田污水资源化利用,减少清水用量。采用“两级气浮+两级过滤+超波+反渗透”污水处理新工艺,提升污水水质质量,实现污水资源化利用,减少清水用量。该工艺经重力混凝沉降后的污水先进入一级气浮装置,一级气浮装置产出水一部分直接用于油井掺水采油,其余污水进入二级气浮装置,经两级气浮装置处理后的污水输送至外排污处理厂进行深度处理,可有效提高污水处理厂的进水水质。经污水处理厂深度处理后的污水,按照55%的产水率,一部分产出水输送至聚合物配注站用于配制聚合物母液,另一部分用于回灌井进行回灌,既可节省配聚清水用量,提高采油污水的回灌率,提高配聚粘度,又可达到减少污水外排量,实现外排水质达标排放的目的。
加强厂校合作,积极研究探索污水处理新工艺新技术的应用。这家采油厂在做好污水减排工作的同时,加强厂校等科研院所的合作,积极开展技术攻关,推广应用污水处理新工艺新技术。通过与科研院所的合作,加强处理药剂筛选,在原有药剂投放的基础上,新增了阳离子高分子有机聚合物的投放,有效提高了絮凝效果,使污水悬浮物、石油类等指标的了大幅降低。通过与油田减排研究所的合作,对采油污水进行电化学氧化试验,取得了污水氨氮去除率达到80%和COD去除率达到30%以上的理想效果,促进了污水深度处理技术工艺水平的有效提高。