[中国石油报2011年3月17日]截至3月12日,经过170天的运行显示,大庆石化公司硫铵装置结晶器系统技术改造项目实施后,有效缓解和控制了结晶器堵塞结晶的弊病,装置能耗由改造前的384.38千克标油/吨降至378.76千克标油/吨。据了解,该项目仅投入1500元,却年可节约资金20余万元,低成本技改“乘法效应”显著。
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大庆石化技术节能凸显“乘法效应”

2011/3/21 9:01:38   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报 2011年3月17日] 截至3月12日,经过170天的运行显示,大庆石化公司硫铵装置结晶器系统技术改造项目实施后,有效缓解和控制了结晶器堵塞结晶的弊病,装置能耗由改造前的384.38千克标油/吨降至378.76千克标油/吨。据了解,该项目仅投入1500元,却年可节约资金20余万元,低成本技改“乘法效应”显著。
  大庆石化硫铵装置是与丙烯腈装置配套的环保装置,产品硫铵用作农用化肥,生产能力为12000吨/年。长期以来,由于该装置结晶器系统存在设计缺陷,生产过程中产品颗粒经常在结晶器斜板上堆积结晶,易造成系统堵塞、机泵损坏等现象,系统运行周期始终维持在144小时左右,严重制约着装置长周期生产。短暂的运行周期迫使装置每年降密度生产高达56次,不仅影响产品产量及质量,而且还产生大量的工业废水,装置能耗一直居高不下。
  为降低装置能耗,大庆石化公司成立技术攻关小组,不断探索、研究和论证,于2010年8月实施了结晶器系统技术改造。在不改变结晶器原有结构的情况下,通过在结晶器顶部东西两侧增设两条蒸汽吹扫线,使蒸汽吹出时气流形成逆时针旋转,将积挂在斜板上的硫铵颗粒吹散,避免了物料堆积结晶。岗位员工在正常操作的基础上,每日定时进行3次、每次20分钟的蒸汽吹扫,便达到稳定进出料,防止机泵抽空、减少系统堵塞次数的目的。
  实施技术改造后,结晶器系统各项指标运行平稳,装置运行周期延长至192小时以上。按全年生产时间为8000小时计算,一年可减少降密度生产14次。在增产硫铵的同时,机泵维修频率同步降低了75%,全年可增效20余万元。