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节能、环保与新能源

管道公司创建节能节水先进企业纪实

2008/8/7   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石油报2008年8月5日] 管道公司靠科技和精细管理走出了生产运行节能发展之路。2007年实现节能量3万吨标准煤,今年又连续4年荣获中国石油集团节能节水型先进企业称号。
  管道公司所辖管线近8900公里,站多线长,多数站场远离乡镇、城市,沿线地质地貌复杂,自然环境恶劣;输送介质多,分输口多;管线设备、自动化控制程度参差不齐,管输能耗成本占总成本比重很大,节能减排难度大。
  优化运行靠科技节能减排
  管道公司坚持科研与生产相结合,以降低输油气生产油电消耗为重点,以完成输油气任务为目标,不断研究不同管线和管段的运行方案、运行控制参数,在确保安全的前提下实现经济运行。
  根据系统内不同管段的具体情况,管道公司按照同一个水力、热力系统上下输油站互补的运行特点,合理确定最佳运行方案,达到节约能源的目的。面对东部管网改造,实行大庆原油与俄罗斯原油混输和顺序输送的新情况,管道公司及时召集相关技术人员和运行专家降低运行温度;根据不同管段地理位置、穿跨越及变形、腐蚀情况,技术人员调整运行机组和启停泵输油站个数,实施密闭输送工艺;各级能源管理人员跟踪管线运行参数,发现问题及时反馈,统一控制。通过努力,东部输油管网每万吨公里综合单耗显著降低。
  管道公司先后对17个输油站安装清灰除尘器26台,提高热效率2%以上,年减少烟尘排放量80多吨;在马惠宁线投资150万元进行加热炉改造,降低了排烟温度,提高了热效率,年可节约燃料油488吨。
  精细管理挖掘节能潜力   管道公司将节能减排指标作为约束性指标纳入生产计划和业绩考核,走精细化管理之路。管道公司在成品油输送中,开展批次跟踪和油品界面检测研究,最大限度减少混油量。在中朝输油管线利用峰谷平电价实施夜间运行白天停输,年可节约电费支出51万元。管道公司对库尔勒、鄯善输油站停用多年的燃气系统进行整改,实施以气代油项目,年替代原油2500吨。   管道公司注重提高单体设备效率,每年按计划,对炉、泵等关键设备进行能效监测,并列入年终和半年生产大检查重要内容。管道公司对单机能耗数据进行综合分析,查找不合理因素,挖掘节能潜力。   管道公司每月对每条管线进行运行分析,合理调配运行方式,采取有针对性的具体节能节水措施,促进了节能降耗工作的提高。