节能、环保与新能源
吉林油田新木采油厂工艺所节能降耗工作纪实
2010/4/19
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来源:中国石油石化工程信息网
[中国石油报2010年4月15日] 谈及当下的节能降耗工作,吉林油田新木采油厂工艺所副所长邵立新的第一句话就是:“我们做得比以往更精细。”
工艺所是新木采油厂的耗电大户,节能潜力与节能压力都很大。今年,这个所以产量为核心,以经济效益为切入点,通过精细管理、科学调配、技术提效等手段,使节能降耗再上新台阶。
定措施:未雨绸缪
今年,新木工艺所没有沿袭往年的做法,等待公司下发节能政策、节能方案,而是依托自身实际,以历年节能经验及指标的完成情况为依据,在1月份便确定了2010年节能指标,同时制定出相应的实施细则,使今年的节能工作提前进入状态。
这个所编写了精细的项目管理办法、操作规定和考核细则,以提高项目实施效果。同时,进一步规范了节能管理措施,针对集输、注水、机采三大系统,采取不同的管理模式。开展提升节能管理水平讨论及调研,并针对不同区块、不同开发程度、不同季节实施等因素,重新编写系统温控、系统效率优化、降低管网压损等节能手段的管理规定及办法。
抓落实:量体裁衣
针对业务特点,这个所在节能措施落实的过程中找准自身定位,做到“量体裁衣”,避免盲目做无用功的情况出现。
在机采系统,这个所开展示范区及能耗标准井建设工作,细化机采系统节能指标,合理分配机采系统能耗到每一口单井,提高机采系统整体管理水平。
在注水系统,将注水单耗作为考核基层队节能降耗水平的衡量标准。通过推广成熟技术应用,合理调整设备参数,使注水系统节能效果明显改善。
在集输系统,这个所结合已有的成熟节能技术,分析并挖掘节能潜力。预测2010年各基层单位的节能量,核定2010年各基层单位集输吨液能耗指标。通过检查、考核指标完成情况,确保完成全年节能任务。
看结果:卓有成效
由于各项措施制定合理,实施有力,这个所节能工作已取得了良好效果。截至目前,已围绕230口井进行机采和调参,总计实现节电1万千瓦时;对24口井的泵径进行了合理调整,今年第一季度实现节电1.9万千瓦时;使用密闭单井罐的单井平均日节电91千瓦时,日节油20千克。