[中国石油报2010年7月28日]向优化产量结构要发展、要产量,大庆油田抓住了关键。通过精细管理,截至7月17日,大庆油田萨北开发区北三西区块控含水、控递减取得了较好效果。其中,一次加密调整层系水驱控制程度提高7.8个百分点,油井转注47口井后,上半年增油0.33万吨。
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大庆油田向优化产量结构要发展 水驱低成本产量比重增加 聚合物驱全过程优化调整

2010/8/11 10:24:30   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油报 2010年7月28日] 向优化产量结构要发展、要产量,大庆油田抓住了关键。通过精细管理,截至7月17日,大庆油田萨北开发区北三西区块控含水、控递减取得了较好效果。其中,一次加密调整层系水驱控制程度提高7.8个百分点,油井转注47口井后,上半年增油0.33万吨。
  “优化产量结构,突出长垣、突出水驱,加大低成本产量在4000万吨稳产中的比重,控制高成本化学驱和外围产量规模,处理好原油稳产与开发效益的关系”。这是大庆油田持续有效稳产的最佳途径。
  对产量构成进行持续优化调整,是大庆油田加快转变发展方式的重头戏:长垣油田产量比例力争由79.9%增加到83.5%;长垣水驱自然递减率由2009年的8.66%降到2012年的7%,年产油量达到2004万吨;三次采油和外围油田年产油量保持在目前水平。
  长垣油田水驱处于“双特高”开发阶段。技术人员以此为突破口,大力应用成熟配套技术,通过“四个精细”,使含水上升和产量递减速度得到有效控制。这一发展方式,将使大庆长垣水驱自然递减率由目前的8.66%降低到2012年的7%;综合递减率由目前的5.5%降低到2012年的3%。大庆油田进行油层最小尺度个性化设计,及时有效跟踪调整,最大限度提高采收率,以取得最佳经济效果。
  通过聚驱全过程优化,大庆油田连续8年获得产量1000万吨。目前,通过聚驱全过程优化获得的产量占长垣油田总产量的1/3。为确保三次采油年产油量保持在1200万吨规模,大庆油田力争通过聚驱全过程优化调整,一类油层提高采收率值达到15个百分点,二类油层提高采收率值达到12个百分点,三类油层提高采收率值达到10个百分点。这一生产方式的转变,带来的产量与效益将是一个新的增长。
  大庆长垣外围剩余未开发储量具有特低丰度、特低渗透的特点,难以有效开发。加快转变发展方式,首先是技术创新。“一套理论、三套技术”,将为长垣外围措施挖潜释放产量潜力空间。大庆油田2012年目标是使自然递减率由目前的16.5%降低到12%,综合递减率由14.2%降低到10%。这一“降”的转变,大庆油田不但可以取得更好的效益,而且有利于长远发展。
  在开发过程中,大庆油田从优化规划部署上“转变”。在油藏工程方案设计上,大庆油田大力开展地下大调查,增强各种方案和措施的针对性和有效性,通过多方案比选,优选出最佳方案;在采油工程方案设计上,按照“产能最优、投资最少、能耗最低”的要求,本着“简约、实用、高效”的原则,规模推广应用新技术、新工艺;在地面工程方案设计上,努力做好“单、合、减、立、新”五篇文章。