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储运工程

梅新育:“后卡扎菲”中国继续给西方油企打工吗?

2011/11/1 10:31:01   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
西二线抚河盾构工程施工突破570米,进度过半,取得阶段性成果。

  抚河盾构工程位于江西省南昌县,隧道全长1069米,内径2.44米,是南昌至上海支线的控制性工程之一。为保证工程稳步推进,四公司提前筹划,精心组织施工,攻克了几大难题:盾构设备在受限空间内顺利吊装、始发,泥水盾构在软硬分布不均的岩石地层、粘土层、岩石与砂卵石过渡地层、溶洞地层稳步掘进。

  优化利用受限空间

  抚河盾构工程使用的盾构机4节主机全长14.7米,受地质条件影响,盾构始发井内径设计为10米,同时竖井底部沿盾构机掘进方向设计的平行巷道也由原来的12米改为5米,盾构机吊装、始发作业空间十分有限。对此,抚河盾构项目部提前进行模拟作业和技术交底,制订周密的吊装与组装计划,精确吊装尺寸、优化主机吊装顺序。

  参建员工在地下28米闷热潮湿的竖井底部,仅用8小时就完成了主机吊装,5天内完成设备组装联调。始发掘进中,项目部巧妙采用盾构机推进油缸进行掘进,与传统使用液压站掘进的方式相比,不仅节省空间,还有利于控制始发掘进的各种参数,保证了盾构机顺利始发。

  不断创新掘进纪录

  南昌素有"火炉"之称,6月~9月日均气温高达38摄氏度。热浪顺着风筒进入隧道,加上盾构设备自身运转散发的热量,使盾构操作舱内的温度高达40摄氏度以上。因地表水温升高,大大影响了盾构机自身的水循环冷却系统。项目部根据实际,调整员工作息时间,更换隧道内的风筒,每隔50米加装排风扇,增设盾构冷却水降温设施,有效地改善了员工作业环境,保证了施工的顺利推进,并创造了日掘进16米的新纪录。

  攻克软硬不均岩层

  盾构机拼装至390环时,进入近30米长的岩石地层段。该地层岩石软硬分布不均且硬度达120多兆帕,易造成盾构掘进控向困难,导致盾构机被动偏离设计轴线甚至被卡。

  在该地层掘进数米后,盾构施工一度陷入停滞状态。为确保盾构进度,技术人员反复深入盾构掘进舱查看,多次召开技术研讨会,认真分析掘进参数、管片拼装记录、注浆记录等,检查设备,更换刀具,增添推进油缸,调节油缸推力,油缸分组推进。四公司负责人和技术专家相继赶赴工地深入隧道施工最前沿,实地"把脉",指导攻坚。专家、技术人员在现场反复召开技术分析会,听取施工描述,对比刀盘上各类刀具的磨损量,测量计算盾构掘进数据,分析岩层特点,寻求突破点。最终,项目部采用人工开挖配合局部微爆的方法攻克该地层掘进难题。

  稳穿混杂过渡地层

  抚河盾构掘进至400米以后,地质更加复杂多变。

  盾构掘进至428米时地层含泥量增大,在掘进面形成泥饼,堵塞盾构刀盘出渣孔,造成掘进困难。技术人员借鉴总结业内类似地段施工经验,经过反复试验后,科学调整循环泥浆参数,巧解难题。

  掘进至479米时,盾构机进入白云岩、石英岩、炭质页岩、砂卵石不均匀混杂过渡地层;掘进至492米时,进入溶洞地层。复杂多变的地质情况,增加了施工难度和风险。结合实际情况,项目部出台了严密的施工措施和应急预案,通过调整盾构掘进及循环泥浆参数,控制出渣量,调节管片,增加人员带压进舱检查、维修频次等系列措施,克服了盾构机在施工中刀盘被卡、刀具螺栓易脱落和损坏、设备振动及掉落等困难,保证了盾构稳步推进。

  目前,抚河盾构工程已平稳通过溶洞地层,安全、质量、管理等各项工作开展顺利与计划吻合。

 

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