[中国石油新闻中心2015-01-04]12月29日,记者在大庆采油二厂了解到,这个厂对位于南二区西部过渡带的两组油水井实施对应压裂措施后,油井平均单井日增油17.4吨,水井平均单井日增注34.3立方米,两口油井平均单井累计增油2427吨,较这个区块采用常规压裂措施的油井多增油1814吨,实现了“1+1>2”的挖潜效果。
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大庆油田采油二厂挖潜薄差油层实现“1+1>2”

2015-01-05   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油新闻中心2015-01-04]12月29日,记者在大庆采油二厂了解到,这个厂对位于南二区西部过渡带的两组油水井实施对应压裂措施后,油井平均单井日增油17.4吨,水井平均单井日增注34.3立方米,两口油井平均单井累计增油2427吨,较这个区块采用常规压裂措施的油井多增油1814吨,实现了“1+1>2”的挖潜效果。
  今年年初以来,大庆采油二厂针对薄差油层挖潜实施油水井对应压裂,大大改善了油层注采关系,提高了压裂措施增产增注效果。截至12月30日,这个厂已经实施对应压裂19组井。
  大庆采油二厂所处的萨南油田经过50年高效开发,目前已进入特高含水后期开发阶段,剩余储量主要分布在砂体发育差、储层之间连通能力较差的薄差油层。这部分油层由于井网开发程度低,油井与周围水井井距大,原油黏度大,水井无法完成配注,地层压力不足,采取常规压裂措施后,油井受效有效期很短,增油效果较差。
  为了最大限度挖潜这部分剩余储量,这个厂在措施挖潜中打破常规压裂技术“单兵作战”的束缚,实施对应压裂,将油水井作为一个整体压裂体系同时进行压裂施工。
  在对应压裂方案设计中,技术人员在纵向上根据油水井砂体连通层位对应关系,优选出剩余油储量相对较多的油层作为压裂目的层,并将这一层精细划分成若干个与水井压裂层位一一对应的小层,逐个小层个性化设计多裂缝、小直径等压裂工艺方式,提高油层剖面薄差小层的动用程度;在横向上结合薄差油层油藏特点,通过建立不同裂缝参数与措施后投入产出比的对应数值模型,在施工规模与裂缝穿透半径最大效益化的同时,扩大波及范围,促进油井受效。
  在对应压裂施工过程中,为了解决水井注入效果差这一难题,这个厂的技术人员将压裂工艺与反排解堵工艺进行优化组合,向压裂液中添加了复合解堵剂,在水力造缝的过程中,发挥复合解堵剂的强氧化、强溶蚀化学解堵降黏作用,有效改善地层原油的流动性,从而保证地层内有足够的压力进行驱油。同时,这一工艺还防止了压裂液对近井油层造成二次污染。此外,技术人员还在裂缝端口尾追树脂砂,形成防砂井壁,避免了缝口支撑剂运移造成的裂缝闭合,进一步延长措施的有效期

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