新疆油田工程技术公司挤灰技术“对症下药”
水泥浆+水玻璃=奇效
[中国石油新闻中心2014-10-22]
中国石油网消息(记者宋鹏通讯员温宁宁)10月15日,记者从新疆油田工程技术公司获悉:截至9月底,在今年上产会战中,这个公司已完成采油二厂井区上返补层作业87井次,其中31口上返井挤灰作业,施工成功率达到95%以上,措施增产成效显著。
上返、回采补层措施是油田增产的主要措施之一,工程技术公司作为采油二厂最大的修井施工单位,今年计划将对近100口井进行措施增产。
施工中,部分老井由于套管破裂、油层漏失、含水量高等原因,给挤灰封堵带来很大的困难。工程技术二分公司根据不同井况,运用相应的技术,有效医治“内疾”和“外患”。
“我们必须不断完善自身技术,来解决疑难复杂井问题。”二分公司生产办主任薛正刚说,“目前,我们已经形成了一系列挤灰技术,‘水泥浆+水玻璃’就是其中之一。”
针对百515井油层含水量高的情况,修井X04349队采用“水泥浆+水玻璃”快速灌注方式,成功封堵住油层。
百515井是一口回采补层井,措施要求挤封现有油层,打开下部油层。前期按照设计方案实施水泥封堵,但由于含水量高,影响水泥浆无法凝固,接连两次都没有成功。
了解了“病根”,二分公司开始“对症下药”。
“选择水玻璃,是因为它与水泥浆相遇后的速凝效应。我们在现场做了实验,将水玻璃与水泥浆混合后,1分钟就由液态变为固态。推算下来,30吨的封堵剂在油层30分钟就能迅速凝结封堵油层。”
“比重、剂量、时间、厚度、压力,了解封堵的这5大要素,才能真正掌握施工质量。”薛正刚说,“配灰比重调整不当,就达不到设计的封堵强度,施工时间控制不准就会错过最佳挤入时机,哪一项出差错都会影响整个封堵施工的质量和有效期,必须做到步步精确。”
为确保“水泥浆+水玻璃”封堵剂顺利通过井筒进入油层,再进行混合反应,修井X04349队先后两次挤0.6立方米清水隔离液,将水泥浆和水玻璃在井筒内安全隔离。
百515井关井候凝钻灰后,高含水油层被成功封堵。目前,这口井已完井投产。
