曼格什套项目推广新技术新工艺
降本增产添利器
[中国石油新闻中心2014-10-15]截至10月13日,曼格什套项目(简称MMG项目)自2009年11月被中国石油和哈萨克斯坦国家石油公司联合接管以来,5年来,大力实施创新驱动,积极推广实用新技术新工艺,大幅降低生产支出,实现原油产量快速增长。
近5年来,MMG项目积极开展多种破乳剂对比试验,引进多国10余家公司数十个型号产品进行室内选型试验和现场工业试验,优选更好药剂。筛选的新药剂破乳效果显著改善,加药量由2009年的每吨液204克降至目前的每吨液75克,破乳剂年用量同比减少700多吨,累计减少破乳剂支出1000多万美元。
针对油田多数设备老化、超期服役的问题,MMG项目没有集中投资开展大规模更换,而是深挖设备潜力,修旧利废,严控新设备采购支出。随着注水量逐年提高,地面注水泵组已不能满足注水量需求。扩建注水系统增容或更换大容量泵,都需要大量投资和较长建设周期。通过研究分析老型俄罗斯产注水泵,MMG项目专家建议对老泵进行增容改造,近5年来共改造注水泵27台。改造后的注水泵注水能力由原来的每小时180立方米提高到现在的每小时290立方米,单泵日注水量由原来的5280立方米提高至6480立方米,单泵改造费仅为每台3.97万美元,相当于新泵价格的40%,节约投资100多万美元。近5年来,MMG项目修旧利废和维修改造共节约设备更新投资2000多万美元。
MMG项目优化生产组织管理,根据油井监控和示功图分析,制定合理的洗井周期,优化制度。同时,配套引进中国石油高效长冲程抽油机,使主力油田检泵周期由接管前的281天延长到目前的365天,开井率保持在90%以上。近5年,共减少检泵4316井次,节省小修作业费用4232万美元,多产油6.48万吨。
此外,MMG项目积极引进国产实用的新设备和新工艺。由于主力油田大部分井是斜井,螺杆泵杆管磨损严重,一些井检泵周期仅有60天。MMG项目引进中国石油生产的高效螺杆泵,配套高强度抽油杆和扶正器,增加变频控制软启动装置,优化井下扶正器距离,使检泵周期延长到187天,近5年,节省修井费用400万美元,多产油1.6万吨。MMG主力油田地层水矿化度高,井筒和地面集输系统腐蚀是个老大难问题,井下油管使用寿命只有一年,大罐每3年就要更换罐底板和壁板,钢管线两三年就穿孔,不仅严重影响油田生产,而且增加了巨额维修费用。通过研究和试验,MMG引入国产牺牲阳极阴极保护技术,今年对2口注水井和2座5000立方米大罐进行试验,预计可使设备使用寿命延长一倍以上,使用期内节约维修费用1000万美元以上。
