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塔河油田掺稀沉降流程改造获得成功

2013-03-22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻2013-03-21]日前,塔河油田采油二厂采油二队,在TH10317井实施掺稀沉降流程改造获得成功。见到了稳定生产、减少员工工作量、降低生产成本的良好效果。

  该队管理的TH10317井是掺稀自喷生产的一口高产井,每小时掺稀量6.29立方米,日产原油高达189吨。由于该井掺稀量大、套压交高,计转站达不到注入量,因此,长期采用单井柱塞泵井口掺稀生产。目前,该厂的稀油都是混配稀油,稀油里面含有一定杂质,而且单井全部需要运油车倒运,里面的杂质更多,因运油车不易清理,大都没有清过罐,倒运的稀油卸到掺稀罐里,易造成柱塞泵各部件损伤严重,在注入量达不到时,一般7天维修柱塞泵,如针型阀内漏严重10天就要更换,每个价值3785元,况且2个月还要一次清理3个掺稀罐,既严重影响了生产,同时。也增加了值班人员的工作量。

  针对此情况,该职工经过反复研究后,对掺稀沉降流程进行了改造,把1号、2号、3号掺稀罐的入孔盖上都装上DN100PN16的闸阀,用直径100毫米的管线连接起来,再加上两个DN100PN16隔断阀,泄油时往1号罐卸油出口关闭,待1号罐油卸满后沉降1小时,再把后面人孔盖的阀门打开,向2、3号罐内补油,沉降后的稀油杂质含量明显下降,经由井口柱塞泵注入井筒,这样有效延长了柱塞泵适用寿命,保证高产井稳定生产。此项掺稀沉降流程改造,一次共投资近1万元,在2月中旬改造后,柱塞泵维修周期延长到1月,针型阀1月只需换1次,每月只需清理沉降罐1次,有效减少了井上值班人员的工作量,全年可节约生产成本52万余元。

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