塔河采油三厂酸油处理工艺取得突破
[中国石化新闻网2013-02-16] “以后不用将酸油全部交给别人来处理,可以节省下大笔处理成本了。”塔河采油三厂技师刘勇告诉笔者,他们采用无水碳酸钠对酸化原油进行处理,目前已处理合格酸油1252.62吨,节省成本资金38.42万元。
近年来,随着塔河油田的不断深层次开发,酸压措施井随之增多。而酸压后产出的原油因其pH值偏低,对原油破乳产生较大影响,无法直接进入脱水系统进行处理。以前,塔河采油三厂的含酸原油都交由西南钻后进行付费处理,随着酸油产量的加大,酸油的处理和运输成本也急剧增加。
去年8月份,为了解决这一问题,达到降本增效的目的,塔河采油三厂成立项目组进行技术攻关。他们利用酸碱中和原理,分别选择氢氧化钠、碳酸钠、有机碱作为碱化剂,与联合站所使用的破乳剂进行复配,通过对不同浓度的室内试验,界定合适的碱化剂及加药浓度,以提高酸油pH值。
通过室内试验的反复论证,他们决定采用破乳剂+无水Na2CO3溶液按比例与酸油进行混合的处理方式。并在TK1002酸液处理站进行现场试验,他们利用倒罐来实现酸油和溶液混合的过程,通过对几批经过处理的原油取样试验,发现其pH值已接近7,完全不影响三号联系统的破乳脱水效果,可以合格进站。
截止目前,酸液处理站已经合格导入三号联系统原油1252.62t,节省下酸油处理费用约42.17万元,而处理这些酸油消耗的无水Na2CO3的费用为3.5万元,消耗破乳剂的费用为0.25万元,算下来处理1252.62吨酸油就比以前节约了38.42万元,降本增效成果显著。
同时,由于采油厂酸油产量大,现阶段酸油处理的突破性进展,为下一步持续开展酸化油处理趟出了新路子,将为采油厂降本增效作出更大的贡献。
