华北油田苏里格项目部科技助力
低效区块实现高效开发
[中国石油新闻中心2012-08-22]华北油田公司苏里格项目部依靠科技进步,实现低效区块高效开发,在去年超产240万立方米天然气的基础上,今年前7个月超产337万立方米。
苏75区块位于苏里格气田西部,面积989平方千米,属于典型的低压、低渗、低产的"三低"区块,现有采气井241口,2009年年底投产以来,气井出水现象日趋严重,产量下滑。为确保实现2012年生产天然气8亿立方米目标,苏里格项目部确定了科技增产的工作思路,通过推广新工艺、研发新技术,做好气井、排水采气和压裂试气等工作。
今年年初,项目部筛选了60口含水井,针对不同井的生产情况,采取多种方式进行排水采气。项目部还成立了排水采气项目组,编制各项排水采气工艺方案;优选施工工艺,确定了以泡沫排水采气为主、柱塞和速度管排水采气为辅的一整套工艺方案;积极引进新工艺,结合苏75区块实际进行创新与改进。3月,大规模排水采气开始后,项目部奔波在生产现场,指导排水采气工作,不断完善施工工艺。他们在做好排水采气的同时,打出实施综合治理"组合拳",以低产井、出水井、停产井为重点,制定新层补孔压裂、老层重复压裂、封堵水层等技术措施,按照潜力由大到小、工艺由简单到复杂的顺序,进行挖潜治理,让低效井增产,让死井"复活"。截至8月4日,苏里格项目部已完成排水采气井58口,综合治理的3口出水井施工正在有序进行,累计增产天然气560万立方米。
经过4年开发,项目部在苏75区块逐步总结形成了水平井地质导向、含气层富集区优选、变排量高砂比压裂工艺等10项关键技术;取得了侧钻井成功率100%、变排量和高砂比压裂效果良好等10项主要成果。今年,项目部把"优化开发技术,创新增产措施,提高气井开发效益"作为2012年主要工作,不断优化压裂试气方案设计。5月,水平井苏75-70-7H井采用裸眼封隔器与遇油膨胀封隔器组合分段压裂施工。这口井水平段长1175米,分10段压裂,取得了良好压裂效果,平均日产天然气15万立方米。
苏里格项目部通过科技创新和新技术推广应用,使低效区块获得高效开发。截至8月4日,苏75区块产量自然递减率得到有效控制,日产量稳定在220万立方米。
