大牛地气田推广“蒸发返排液技术”
[中国石化新闻网2012-08-20]8月19日,华北分公司在大牛地气田DPH-15井现场组织实施了"试气点火燃烧蒸发返排液技术"的试验,引入钻井液池内的放喷火炬,经过近3天的燃烧,已经把池内存有200余立方米的钻井液、压裂返排液蒸发得所剩无几,这项技术的运用成功,将有效解决气田废水的拉运、回注、占用压裂罐等难题。。
今年来,大牛地气田部署的水平井200多口,所需要的钻井液、压裂液都大幅增加,平均每天都有1000多立方米的废液亟待处理,由此而引发了拉运、回注等多种矛盾,不得不占用大量的压裂罐存放废液,影响正常压裂施工。经今年扩建后的污水处理厂,日处理废液能力最高达到700立方米,仍不能满足处理日益增加的废液量,成为制约气田快速发展的瓶颈。
8月初,为解决废液处理难题,华北分公司鄂北天然气会战指挥部集思广益,共商破解瓶颈难题。决定有效利用试气点火放喷火炬燃烧的热量,通过改变试气流程,使其火炬由朝天燃烧,转变为横向靠近钻井液池液面,用此热量蒸发钻井液池内的废液。
随即由工程技术技术人员负责把关,设计加工2套该套流程设施。8月17日,华北井下103试油队在DPH-15井承担了现场试验,并制定出严密的安全环保措施,在钻井液池子周围放入了阻燃效果好的石棉板,避免池子周围的防渗塑料布燃烧。试验取得了良好效果。
指挥部副主任王斌介绍说:"在经过不到3天的试验过程中,共蒸发掉200余立方米废液,平均每日可蒸发掉80余立方米。目前气田内可试气防喷的火炬有9口,如果全部安装上蒸发装置,日蒸发废液720立方米以上,相当于扩建了一座污水处理厂。"
专业技术人员还解释说:"通过蒸发,废液中的水分变成了蒸汽进入了空气,不会对大气产生任何污染,废液中的残渣留在池内,试气结束后再进行无害化处理。采取这种措施,一口井仅节约的废液拉运费就有1000多元,还节省了净化废液的处理费。可有效缓解当前气田废水净化处理的压力。"
19日,鄂北天然气会战指挥部决定再加工20具蒸发装置,并要求工区内的试油气单位到DPH-15井现场观摩学习,尽快在大牛地气田推广应用。
