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石油石化科技

上海石油化工研究院科技发展侧记

2010-11-17   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
输作业者。而用于压裂后的废水同样需要交通运输工具运送到废水处理地。此外,由于水中加入了化学物质,深入地下的水存在回流到地表的可能性,由此产生化学物质对土地及饮用水是否存在污染等争议。目前对于这些问题还没有一个明确的说法。
  对于中国来说,以上问题远没有页岩气开采技术问题紧迫。据张金川介绍,中国的大陆面积主体都是沉积岩,“有沉积岩的地方,就可能有页岩,有页岩就可能有页岩气,所以分布面积很广。”页岩气的投资前景甚好。张金川认为,从地质角度来说,页岩气的投资风险相对可控性强,在某一特定区域内,含气特点、条件和含气量等相对容易估算,“我们很多地方都已经建立出模型,基本都有一个估算方法,应该是八九不离十的东西”。
  对于大力发展页岩气,张大伟说,中国还存在技术、政策、体制等一系列限制。目前中国参与页岩气勘探开发的公司还局限于中石油、中石化等几大国有企业,民营资本几乎没有涉足,这在一定程度上缩小了技术投入和发展的空间。
  “中国在发展页岩气上需要突破一系列障碍。”一位石油行业资深专家告诉《财经国家周刊》记者,例如如何快速发展技术,打破垄断,制定适当的鼓励和补贴政策,以及完善管网等配套的基础设施建设等。
  尽管看起来困难重重,但对于页岩气能够改变国家能源结构这一良好前景,中国已将页岩气发展规划提上日程。目前国家能源局正在抓紧组织编制页岩气专项发展规划,张大伟预测,到2020年,中国页岩气产量能达到8%到10%,“届时,离商业开发就不远了”。
 

＀通过更清洁的替代燃料和更高的能源效率,全面减少我们对石油的依赖。”  [中国石化新闻 2011年5月26日] 2011年塔河采油一厂面对管辖的4个油藏经营管理区,33个油藏开发管理单元的存在的不利因素,不断加大老区综合治理力度,深化低效井措施挖潜,优化运行时效加快新井产能建设。截至5月初该厂已累计产油56.51万吨,完成全年计划的33.4%,日产4609吨,超剩余日产18吨,原油产量保持了超计划运行的良好态势。
  该厂管辖油藏区块经过10多年的快速开发,油藏区块含水上升快、能量衰减、措施潜力小的矛盾日益凸显。2011年该厂通过深化油藏精细研究,抓好注水、治水两大工程,努力夯实老区综合治根基。西达里亚区块、GK2H区块等5个区块经过两年的注水开发,碎屑岩油藏注水由初期的单点试注逐渐转变为完善的井网部署注水,目前有15口井进行了注水替油、注水压锥,累计注水19.78万立方米,实现了西达里亚区块、GK2H区块综合递减的硬稳定。该厂重点从井组、区块两个层面开展缝洞型油藏深部调剖技术攻关,研究高效调剖堵剂和施工工艺,并开展先导性试验,初步形成了适合于塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏的深部堵调技术,S48单元北部整注整压取得明显效果。截至5月15日全面注水开发累计增油0.97万吨。
  为解决砂岩水平井的开发矛盾,采油一厂进行了多年的砂岩水平井堵水研究与实践,2011年实施砂岩水平井以乳状液堵水、复合堵水等方式26井次,有效10井次,累计增油0.58万吨。随着碳酸盐岩产层含水的不断升高,深入开展堵水工作已势在必行,今年该厂碳酸盐深部堵水实施3井次,有效率100%,累计增油347.6吨。
  与2010年同期相比该厂措施量增加17井次,也验证了老油田攻坚上产的艰难程度。该厂平均日产仅0.9吨的低效井有233口,今年采油一厂持续推行“一井一策”,对这些低产低效井重点开展了层间接替、上提避水、消除层间干扰、提高完善程度、回采及转层酸压潜力排查,到五月初,一厂完成以转抽、化学堵水、酸压为主的进攻性措施作业103井次,累计增油3.64万吨,措施日增油水平419.3吨。
  2011年采油一厂大胆应用新工艺开辟增油新领域,其中“复合射孔”工艺实施两井次有效,累计增油776.8吨。通过油井配套优化治理,进一步提高了油藏管理水平,一季度对各类型油藏共优化工作制度94井次,其中调参增油71井次,调参增油率75.5%,累计增油1.07万吨,在一定程度上减缓了自然递减。今年该厂对停躺井、沉没度较低有增油潜力机采井进行了系统排查,并适时进行泵加深作业,进一步增加机采井产能,机采井
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