为钻井液精准“降血脂”
中原石油工程钻井一公司推广氯化钙絮凝离心工艺,降低钻井液固相含量,并精准优化堵漏配方,助力降本增效
[中国石化报 2026-01-28]
中原石油工程钻井一公司推广氯化钙絮凝离心工艺,为钻井液精准“降血脂”。该工艺利用氯化钙絮凝有害固相,再经离心设备将它们高效分离出去,从源头降低钻井液固相含量。团队制定标准化氯化钙加注用量模板,已应用15口井,有效解决起钻遇阻等问题,提升井筒清洁度与钻井液稳定性,还实现钻井液体系直接转换,减少材料浪费与处理成本,同时搭配堵漏技术保障复杂地层施工安全。
魏园军李博达
1月22日,在中原油田卫383-3H井现场,中原石油工程钻井一公司70228钻井队工程师谢才胜指着高效运转的固控设备,声音洪亮,笑容满面:“这个工艺,真是没的说,就是好用!泥浆更干净、性能更稳定了,不仅有效保护了油气层,还大大降低了井下复杂风险,一举多得!”
谢才胜点赞的,是该公司正在推广的氯化钙絮凝离心工艺。
钻井液俗称泥浆,作为钻井的血液,性能优劣直接关系到施工安全与效率。如何保持这“血液”的健康?该公司技术发展中心主任李浩打了个生动的比方:“泥浆中的固相就像人体血液里的血脂。固相含量过高,就如同血脂偏高,会导致泵压、当量密度升高,进而引发一系列井内故障。”而氯化钙絮凝离心工艺,正是他们为钻井液量身定制的“降血脂”技术。
过去,钻井液固相含量一旦超标,井筒内就容易出现起钻遇阻、下钻环空憋堵等“病症”,不仅拖慢施工进度,更会增加钻井液材料消耗和处理成本。面对这一行业顽疾,钻井一公司坚持以技术创新破局,从井筒清洁、漏失防控、助剂管控3个层面系统推进,着力构建钻井液性能优化与成本管控协同并进的良性循环。
瞄准钻井液“血脂偏高”这一核心症结,该公司将氯化钙絮凝离心工艺的推广应用作为突破口。“这项‘降血脂’技术的核心,是利用氯化钙的絮凝作用,把岩屑、劣质黏土这些有害固相快速凝聚起来,再通过离心设备将它们高效分离出去,从源头上降低泥浆固相含量,从而解决泵压高、当量密度高的难题。”该公司钻井液技术专家张晓勇解释。
为了让技术更好落地,技术团队反复试验,形成一套标准化氯化钙加注用量模板,不同井型、不同地层该如何操作一目了然,让现场施工既精准又高效。
标准化的“降血脂”技术一经推广,便迅速展现出强劲的“疗效”。数据显示,该工艺已累计应用15口井,成效显著:上部井段起钻遇阻现象大幅减少,下钻环空憋堵问题基本消除,井筒清洁度明显改善;钻井液中的劣质黏土含量有效降低,体系稳定性增强,关键参数均稳定在理想区间。更直观的是经济效益,在中原油田卫360-110等井的施工中,以往转换钻井液体系需要放掉大量井内钻井液进行置换,既浪费材料又耽误时间。如今应用新工艺后,实现了钻井液体系直接转换,避免了浪费。中原油田明6-10等井与同区块常规井相比,废弃钻井液排放量大幅减少,仅处理成本一项就节约显著,成为技术降本的生动案例。
在成功为钻井液“降血脂”、保障井筒清洁的同时,该公司还针对东濮老区、鄂尔多斯等不同区块复杂地层的漏失难题,持续深化技术攻关。技术团队精准优化堵漏配方,推广多级粒径配伍和双元抑制技术。一系列组合拳下来,东濮地区的亏空性漏失量整体下降30%,煤层气井等施工安全也得到了有力保障。
从钻井液的“血脂管理”到复杂地层的精准堵漏,持续的技术创新不仅为钻井施工系上了“安全带”,也装上了“节流阀”。
