辽河油田攻坚化学驱防砂技术纪实
2024-11-27
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来源:[互联网]
解“聚”突围 “化”茧成蝶[中国石油新闻中心 2024-11-26]
11月21日,辽河油田采油院防砂所实施化学驱防砂的锦2-9-A238井,日产液由每天2立方米提升至18立方米,日产油从每天0.2吨提升至3.9吨,措施效果明显。
辽河油田勘探开发50余年,目前正逐渐步入化学驱三次采油阶段。化学驱作为辽河油田三次采油的重要手段,是辽河未来稀油开发的主力方式。化学驱防砂技术的突破,让辽河油田保持化学驱年20万吨产量规模吃下一颗“定心丸”。
创新思维 蹚出防砂新路径
“长期以来,防砂难都是化学驱提产提效的最大‘拦路虎’。”辽河油田防砂技术一级工程师吕民说。
化学驱使用药剂的主要成分之一是聚合物,聚合物的特点是“黏”。这“黏”如同一把双刃剑,可以利用其表面张力更好地驱油提采,但也会把地下的细粉砂带出,导致卡泵停井、砂埋油层油井停产。
防不防得住砂,成为化学驱成败的关键所在。
辽河油田曙光采油厂曙三区由注水开发转聚合物化学驱后,出细粉砂加剧,造成化学驱效果差。常规防砂方法在这里行不通,科研人员大胆创新,打出一套“筛管防砂+压裂防砂+砾石充填防砂”的三位一体组合拳。
其原理是,先下入筛管,在井筒内起到挡砂作用;随后,实施地层压裂改造,扩大泄油面积,并向压裂缝中充填树脂砂,起到支撑导流作用,实现出砂油井提液生产,达到化学驱提液提产的效果。
去年10月实施的化学驱防砂曙3-07-更005井,已连续生产至今,日产油提高了1.7吨。
思维的创新,结出了化学驱防砂的累累硕果。
截至目前,科研人员在曙三区、锦16块先后成功实施地层深部防砂、砾石充填防砂等类型化学驱防砂21井次,平均检泵周期达到320天以上,防砂有效率达100%,平均单井提液41%。
“如果说有秘诀,那就是突破思维困局,勇于尝试。”吕民说。
攻坚啃硬 形成系列新技术
辽河油田有着近30年的防砂经验,“但这次化学驱防砂如此不同,经验的尽头是无经验可循。”辽河油田采油院防砂所机械防砂技术研究室主任丛志新说。
辽河油田油藏各有特点,科研团队一直致力于形成化学驱防砂技术系列,针对不同区块的不同特点,总结归纳经验,形成针对性强、效果突出的防砂技术。
在技术系列探索初期,化学防砂技术研究室陈楠用4个月时间,系统摸排了近5年辽河油田所有实施化学驱防砂井的油藏特质、井况、防砂措施及效果,发现它们各有特点,最优措施竟无一相同,几乎没有普遍规律。
尽管如此,技术的关键点还是被科研人员探寻到了。
吕民认为,化学驱防砂,要解决化学驱堵塞和出砂加剧的问题,根本解决办法就是形成高导流的防砂技术。
解堵和排砂是形成高导流的两个必要条件。
化学驱解堵的常规措施是酸化,但其处理半径仅在1至2米的范围。要想在深部扩大解堵,单靠增加酸化药剂,措施成本将呈几何级数增加。考虑到地层堵塞与出砂问题并存,科研人员探索出了一条酸化和防砂结合的技术路线。
先气举返排——向井底注入高压氮气,油层中的浮砂被产出液挟出地面。气举返排后,没有了泥沙的困扰,地层对药剂的吸收能力增强,再利用防砂压裂液推动酸化药剂处理地层深部,达到化学驱防砂提产事半功倍的效果。
其中,保障防砂高导流能力,研发防砂压裂液挟带的支撑剂是关键一环。
研发中,科研人员联想到了荷叶效应。荷叶表面结构能实现水落荷叶而不粘,这样的疏水性能否同化成疏聚性,既能疏通化学驱聚合物,又使其不粘砂。
科研人员筛选出2种胶结剂、4种涂层材料开展室内配方实验,通过上百次室内实验和评价论证,最终研发出了防聚吸附支撑剂。
关键技术难题的破解,使得防砂团队实现了化学驱防砂技术的自主化。
如今,科研团队已研发形成包含高效解聚剂、防聚吸附支撑剂、抗堵塞筛管、变粒径分级充填技术等优势产品和技术,攻关形成了油井深部防砂与气体举升挟排砂、高导流防砂、地层解堵防砂技术系列,成为扩大化学驱开发规模的重要支撑。
精准开方 治好一口口“重症井”
化学驱井容易出砂,但不同区块和不同井出砂的程度和原因又有所不同。
在推广应用化学驱防砂技术过程中,技术人员按照“一把钥匙开一把锁”的思路,认真分析每口井出砂的原因,聚合多方专业力量,精准开方,治好了一口口出砂重点井。
现场试验初期,团队接到锦2-9-A238井的防砂任务。这口井位于锦16化学驱区块中心受效部位,是一口高产井,但因出砂严重,生产能力无法充分释放。
辽河油田采油院防砂所接到任务后,与院内的油化所、矿机所、测试中心联合攻关,与采油厂地质团队深入对接,分析出油井遇到聚合物后出砂加剧导致地层堵塞,是导致低产的主要原因。据此,他们开展工程设计,对现有防砂技术进行升级,采用前置酸化、高排量挤注防聚沙的地层深部防砂技术。设计方案经过6次论证,前后40余天,敲定了最终方案。实施后,锦2-9-A238井日产液增加近一倍。
在应用过程中,挑战绝非单一存在。当地层条件变得复杂时,所面临的考验往往更为严峻。
位于杜18块的曙3-07-更005井的井段跨度大,地层渗透率低且级差大,泥质含量高,出细粉砂严重,既要防住砂,又要保证一定液量,防砂难度升级。
辽河油田防砂团队确定“采用砾石充填防砂”的技术路线后,通过开展模拟聚合物过流、抗泥质堵塞等一系列实验,对设计参数实施优化。为提升抗堵塞性能,他们优选了自洁式滤砂管,设计出“远端压裂填砂和近端循环充填”防砂工艺,多级防砂屏障的构建实现了防砂效果升级。通过这套组合拳,防砂与生产效果显著提升,日产液提高了6立方米,日产油提高了1.7吨。
化学驱防砂技术推广实施以来,技术团队攻克了一个个技术难题,治好了一口口“重症井”、难点井。“正是在解决现场问题的过程中,我们这项技术更加成熟。”防砂所所长王斐说。目前,通过化学驱防砂,已累计增油2万余吨。
