西南新联“两创新”激活老井控减稳产
2022-08-02
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2022-08-01]“上半年老井累计产气1.568亿立方米,阶段老井产量综合递减率1.6%。”今年以来,西南油气分公司新场联益公司围绕老气区控减稳产目标,持续推进管理创新和科技创新,狠抓工作落实,作用发挥突出。管理创新:精细化强监管
西南新联积极推进管理创新落地,坚持在精细化管理上做文章,在落实产量监管责任上下功夫,切实将“日保周、周保月、月保年”产量运行机制落实到部门、站场和人头,不断加强过程管控,组织开展常态化的QC小组活动和新场、联益四个井区的生产劳动竞赛,制定“一井一策”方案,进一步激活气井潜在的产出能力。
分类开展气举工艺,持续加强井底净化治理,凸显了西南新联精细化管理的成效。
“通过分类开展气举工艺,优化槽车气举辅助工艺及介入时机,气井压差降低0.59兆帕,累计增产267万立方米,膜制氮气举确保50口被举井有效维持16万立方米的日产能,稳产2800万立方米。”谈及实施效果,公司生产运行部主任表示满意。
持续加强井底净化治理,增产效果同样明显。1-6月,西南新联采用“稀释泡排剂+辅助排液”“解堵剂+复合排液”等多种举措,预防及治理气井污染130井次,累计增产140万立方米。
科技创新:重应用可持续
西南新联聚焦制约老井控减稳产主控因素的科技应用瓶颈,积极搭建科研平台,组织“新场联益区块2022年度气藏动态分析”等2项局级科研项目研究,推进“2022年度老井挖潜论证及效果评价”等5项公司级项目研究,上报备案项目4项,整理待申报新型实用型专利12项,发明专利1项。
在新技术新工艺的应用上,公司状态积极,措施得力。在联102井站,技术人员和井站员工顶着高温酷暑,坚持追踪、持续强化电驱增压采气工艺效果评价,努力优化组合维护措施,累计增产45万立方米。据统计,上半年有186口井实施增压开采或进入增压管网生产,累计处理量达5300万立方米。
在4座井站,公司精准应用多分支智能泡排加注工艺,实施加注3600井次,气井产量波动幅度显著下降,稳产1700万立方米。通过优化实施多达1.01万井次的泡排施工,施工有效率达91%,确保近1.2亿立方米的气量稳产。
与此同时,加强气井工况诊断,开展流压监测、回声仪液面监测和流体分析28井次,有效降低了生产异常现象。上半年,阶段老井产量综合递减率控制在1.6%,来之不易,展现了科技创新在控减稳产中的显著绩效。
