华北油气蹚出长效发展之道
2022-07-11
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2022-07-08]“J30-4-P3这口井,日产气量从7.8万立方米优化至6.4万立方米,压降速率大幅下降,井控动用储量从4150万立方米增加至7640万立方米。”华北油气分公司采气二厂指挥中心副主任蒋振国告诉记者。这口井位于东胜气田高含水气藏区块,前期由于对高含水气井生产规律不清,气井的生产制度不合理,配产出现偏高,结果引起过多的地层水流动,导致天然气流动不畅,气井产量递减加快,寿命缩短,累计产量降低。
为实现综合效益最大化,华北油气分公司探索合理配产参数,重视气井全生命周期科学管理。“这就像马拉松比赛,起跑太快,后期能量不足将影响总体成绩。”蒋振国介绍。
今年以来,为有效降低高液气比气井产量递减,保持气井长期稳产,华北油气分公司通过对38口井优化配产,气井稳产形势明显改善,平均单井井控储量从0.44亿立方米提升至0.55亿立方米。
随着气田开发的推进,高产液气井随着地层压力和产量的降低,自主携液能力变差,出现了一些水淹关停井、低效井,气井提前“离岗”,就是油气资产的较大浪费。该分公司将停产井、低产低效井的治理作为一项重要的稳产举措。“强化对关停井的治理,保持气井健康状态,也是提升气田管理水平的重要体现。”华北采气二厂厂长齐宏伟介绍。
今年来,采气厂通过对这些井采取补孔压裂、综合解堵、机械排水等措施,使其“躺井”焕发青春。截至目前,共完成措施治理井33口,初增日产气能力17.7万立方米,累计增产950万立方米。为激发员工对疑难井治理的积极性,华北采气二厂组建措施挖潜项目团队,成功完成东胜气田JPH-469井疑难节流器的打捞,恢复该井日产气量2.9万立方米,厂里给予项目组成员奖励和表彰。
“下一步我们首先对有地质潜力的关停井进行摸排,尽快采取措施作业复产,全年计划实施措施井146口,使措施挖潜成为改善气藏开发效果、提高采收率的重要手段。”该分公司油气专家王立新表示。
大牛地部分区块和东胜气田均属于国内高含水气藏,气井极易发生水淹而停产,将地层水排出,气井才能稳定生产,排水主要依靠泡排剂注入井内,融合地层水后起泡,降低地层水密度后,便于被天然气携带出井口。
气田所需用的泡排剂有多个承包商供应,泡排的效果如何、适应性等情况,采气厂不易掌握,“为培养‘铁杆’优质药剂承包商,我们要求药剂厂家的技术人员进驻采气班组,这样不但增强了班组的技术实力,也让承包商更方便根据气井生产状况,生产出针对性强的药剂,实现双赢。”齐宏伟说。
在华北采气二厂杭锦旗班组,记者看到,药剂生产厂家技术人员正在研究对含有凝析油的气井如何有效排水,经过调配药方在几口井上试验,取得了良好效果。
为进一步提升基层班组实操能力,该分公司计划在作业区扩建实操培训基地,方便员工利用业余时间熟悉操作流程,提升操作水平和安全防护能力。
同时,在6月份安全月期间,华北采气二厂还积极与地方政府联合开展大型应急消防演练,提升与地方政府联防联动能力。
