新工艺为效益稳产注入新动能
2020-07-03
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来源:[互联网]
胜利油田河口采油厂优选实施氮气增能、注水补能、压裂传能等工艺[中国石化新闻网 2020-07-02] 氮气增能工艺从单井延伸到井组,智能分注工艺应用井数倍增,首口采用全悬浮压裂液体系的油井顺利完工……今年以来,胜利油田河口采油厂以提高采收率为核心,优选实施氮气增能、注水补能、压裂传能等工艺,为老油田效益稳产注入新动能。
氮气增能工艺能堵、能调、能驱
大316井增油近千吨,大81-斜76井增油200多吨,埕913-斜62井增油逾百吨。截至6月初,分属潜山油藏、断块油藏、角砾岩油藏的3口油井,在实施氮气增能工艺后均见效明显。
效果虽好,但不是所有油井都适合,这项技术“有点挑”。就拿大316井来说,技术人员选择它的关键原因是其油层非常封闭,有利于氮气稳定增压增能——也就是说,氮气注进去后,除了从井口跑出来,别无他路。
技术人员介绍,氮气具有气源丰富、成本较低、安全环保等优点,其进入地层关井一段时间后,能够稳定向油层微裂缝扩散,置换出储层中的原油。
氮气增能工艺分氮气吞吐和氮气驱两种。在单井应用的都是氮气吞吐工艺,注进氮气采出原油。目前,该厂已优选油藏相对封闭的大24块井组,计划实施氮气、液体、泡沫混相驱,让氮气带着混相液进入油层,封堵优势注水通道,改变水驱油方向,调节微裂缝油层,驱出剩余油。
“氮气增能工艺能堵、能调、能驱,应用前景广阔。”技术人员说。
细分注水工艺解决小层“温饱问题”
“日配注300立方米。”在最近一次水井测调时,埕18-71井的配注量有了新的调整。与以往测调不同,工作人员旋转旋钮就完成了配注量的智能化调整,该井4个注水层都有各自的配注量,1层和2层分别日配注50立方米、3层和4层分别日配注100立方米。
进入开发后期,需要注足水、注好水,为油层补充能量。以往受工艺水平限制,注水多是“大水漫灌”,导致有的小层“喝撑了”,而有的小层“喝不饱”。
今年,该厂探索实施多级分段细分注水工艺,用封隔器把不同的注水层隔开,各注各的水,互不干扰。这样,原来“喝不饱”的层解决了“温饱问题”,原来水驱波及不到的油层有了新能量。目前,埕18-71井所对应的4口油井均已见效。
“埕18-71井采用智能分注的好处是测调周期短,可根据油井生产动态适时调整,省时省力。”技术人员坦言,智能分注好是好,但必须满足温度、井斜、层间压差等8个井筒方面的条件,否则无法实施。
目前,包括智能分注、深井分注等在内的多级分段细分注水工艺已应用7口井,油井初步见效10口,日增油9.4吨。
新型压裂液体系可变黏度使用
32.68万元。这是采用全悬浮变黏压裂液体系后,义183-X1井省下的压裂液费用。
压裂,是利用水力压力在致密油层中形成裂缝,随后压裂液携砂对裂缝进行支撑,提升油层渗透能力。
以往,造缝、携砂阶段均采用同样黏度的胍胶压裂液体系。技术人员发现,在造缝阶段,适当降低压裂液黏度也能完成造缝,且胍胶液体系受温度影响较大,易变质,后期不能回收利用,成本较高。
他们研究发现,以增稠剂为主要成分的全悬浮变黏一体化压裂液体系,悬砂能力强,支撑剂沉降速度慢,还可在不同施工阶段现场混配,且不易变质。
在义183-X1井压裂中,现场共混配不同黏度的压裂液1000多立方米,造缝阶段配制低黏度压裂液,携砂阶段配制高黏度压裂液,实现不同施工阶段变黏度使用。
“义183-X1井目前尚未转抽,若放喷时有别的油井需要压裂,这口井的压裂液可以回收再利用。”技术人员赞不绝口。
