变频技术使热效率由87%提高到92%
2009-08-31
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来源:中国石油石化工程信息网
加氢装置反应炉的特点在于开工时热量消耗很大,而正常运行时负荷偏低,这种差异造成了反应炉燃料被浪费。扬子石化炼油厂联合加氢装置自开工以来,反应器加热炉一直处于低负荷运行状态,设计所用烟气预热回收系统的鼓引风机功率较大,出现大马拉小车的现象,使加热炉氧含量长期超标,火嘴经常出现结焦、积炭现象,影响装置长周期运行,既增加了装置的燃料消耗,又浪费了大量电能。加氢车间职工在加强现场节能管理的同时,坚持从工艺中发现能耗浪费点,进行创新改进,挖掘节能潜力。他们针对反应加热炉的现状,认真计算和分析风量、氧含量之间的关系,查找节能途径,提出了在反应炉鼓引风机上增加变频设备的合理化建议。这个项目投资小,见效快,又不影响装置正常生产,施工也比较简单。另外通过实施变频技术改造,也使反应炉氧含量从9%左右降到了5%左右,仅此一项,每年可节约燃料费达百万元。
