技术创新释放产业动能
2018-03-26
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来源:[互联网]
——山东海化溴素厂依靠技改技革实现高质量发展[中国海洋石油报2018-03-23]
2017年,山东海化集团有限公司溴素厂利润创历史新高,全年实现利润比2016年增加2448万元。
一个建厂40多年的老企业,何以连续6年盈利,实现高质量发展?3月20日,记者走进溴素厂一探究竟。
“一个老企业要想保持良性发展,必须在技改创新上下功夫,凭借技改管控成本、提升质量。”溴素厂副厂长孙明冰说。近年来,该厂在技术创新上抓大不放小,积极实施吹吸塔安全优化技术改造项目,鼓励全员进行技改技革,创新之花在全厂竞相绽放,并释放出巨大的产业动能。
投入百元增效百万
“听说咱厂的硫炉绞龙轴上部加装搅拌翅,实现了投资百元钱、创效百万元的技改奇迹?”在吹吸车间小硫磺槽旁边,记者询问道。
“是啊,我们厂燃硫原料为半圆颗粒状硫磺,采用搅龙从储硫槽中进料。但硫磺中粉末较多,易因粉末阻力造成不下料或下料不畅。员工需要每隔一小时人工清理一遍,如果清理不及时,就会影响生产。”一旁巡检的员工国兴涛回答道。
孙明冰告诉记者:“为解决这一难题,经过反复验证、试验,我们决定在硫炉绞龙轴上部加装搅拌翅,顺搅龙转动自动拨动硫磺,改造后下料顺畅无阻碍。经测算,每台机组加装搅拌翅仅需10多块钱,全厂6台机组总计不足百元。而改造后6台机组每年可增产85吨,创效170多万元,真正实现了小投入、大效益!”
当年投产效益翻番
“吹吸塔安全环保优化项目于2017年3月投运后,溴素提取率较改造前平均提高了8.2个百分点,为原设计指标的205%,真正做到了当年投产,新老机组对比当年效益翻番!”行走在吹吸塔旁,孙明冰自豪地告诉记者。
项目新建的6台圆形玻璃钢机组与保留的1-2号两台高效机组合并成新机组,将原来3台低效机组拆除改做他用。同时,将原先独立、分散的3个生产车间集成优化为供氯、吹吸、蒸馏3大生产控制系统,实行流水线作业,提高了产品质量和作业效率。
新机组将原来13处生产岗位合并为3处,改手动控制为自动化或半自动化控制,减少操作员工56人,减员率达50%。既解决了单人单岗的安全隐患,又有效缓解了人员紧张问题。
处处创新行业领先
“有了考核奖惩机制,员工主动创新的意识明显提高了。”孙明冰告诉记者,员工是企业的主体,他们长期身处一线,对工艺设备的合理性、适用性与可改进性最有发言权。为此,溴素厂不断完善各项考核机制,将创新成果与绩效工资挂钩,调动员工创新的积极性。
“将地磅在原有基础上再加长5.8米,并增加至100吨,不仅解决了加长溴素罐车、液氯槽车、硫磺车在厂内不能称量的问题,还可以实现称量实时监控,杜绝安全隐患。”
“在吸收塔顶6根喷淋管处各加一个弯头和阀门,并连接到总分液管。这样在风道上方就能进行清理,不用进塔作业。同时,清理时关好每个阀门依次清理,不用停机停料,不影响生产,年可创效27万元。”
……
翻看设备技术科的“金点子”台账,类似这样的技术创新在溴素厂不胜枚举。
为激发全员的创新活力,溴素厂在全厂开展了“金点子”合理化建议活动。将技术人员与一线职工组成联合攻关小组,让技术人员沉入基层,与一线员工一起对“金点子”进行挖掘、提炼和总结。2017年,该厂共征集合理化建议117条,先后完成技术改造13项,年增创效益300多万元。
以技术创新为驱动,企业实现高质量发展。近年来,该厂对标行业一流,加大技术攻关和改造力度,攻克了溴素再脱氯、溴水自动分离等行业难题,实施了蒸馏集中控制、初级酸喷淋吸收改造等10多个技改项目,使溴素质量跃居同行业最好水平。
“2018年,我们将继续实施吹吸塔安全环保优化二期项目,拆除现有老化的3号机组,并再建两套新机组。届时,整个厂区生产装置焕然一新,‘技术先进、指标一流、节能降耗、提质增产’的目标也将逐渐成为现实。”孙明冰信心满满地说。
