攻关配套关键技术破解开发难题
2018-02-27
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来源:[互联网]
河南油田采油二厂科技增油6.93万吨[中国石化新闻网2018-02-26]新年伊始,河南油田召开采油二厂油田开发技术研讨会,盘点过去一年的科技增产增效工作。采油二厂坚持以“问题、需求、目标”为导向,深入剖析地质、工艺技术难题,升级改造低成本工艺,攻关配套关键技术,用科技创新为效益开发提供支撑。全年实现科技增油6.93万吨,科技增效近亿元。
低成本改造工艺清除效益开发障碍
尽管国际油价有所回升,但对以稠油开发为主的采油二厂来说,经营形势依然严峻。该厂将破解难题着力点放在依靠科技攻关上,通过小改造、花小钱消除了效益开发的大障碍。
王柴2井依靠边水天然能量开发,初期日产油4.1吨,含水80.2%,经过长期开发后,日产油下降至0.2吨,含水上升至99%。技术人员经过深入分析认为,主要是受边水影响导致含水上升。针对常采单元开发受油层非均质性影响,平面窜流和边水突进严重的突出问题,相关人员通过不懈研究攻关,形成低成本高效益的氮气抑水增油技术。2017年5月底,技术人员优化前置注氮工艺,对该井实施了氮气抑水增油技术。该技术应用后,增油669吨,投入产出比达1∶21.8。2017年氮气抑水增油技术实施71井次,增油9571吨。
优化应用二氧化碳强化采油技术,是该厂升级改造低成本技术的亮点。技术人员经过水平井现场试验、优化调整、扩大规模及进一步试验探索四个阶段的实践,全年优化应用28井次,平均日产油由2.2吨上升至4吨,增油3686吨。技术人员针对油水井调剖药剂成本高、作业费用高的“双高”现状,潜心攻关,升级改造低成本调剖技术,优化乳化油泥调剖工艺配方及参数,2017年优化应用25井次,降本227.2万元,增效326.5万元,措施费用降幅达52%。
优化操作工艺破解稠油开发困局
采油二厂稠油注汽开发过程中,汽窜问题严重,驱油效率低;稠油转水驱后,平面窜流严重。技术人员分析原因,发现汽、热水注入地下后,没有完全驱动油,而是顺着通道转个圈又出来了,汽窜通道变成了水窜通道。他们优化配套调剖工艺,对该区块实施了四级段塞封堵。杨浅20区块4口注水井实施整体调剖后,水窜通道得到有效封堵,平均注入压力上升6.2兆帕,阶段产油1516吨,增油271吨。
针对稠油转水驱后出现油井受效差异大的问题,采油二厂优化实施多段塞、高强度调剖工艺,实现深部堵调水窜流道,使液流转向中低渗透层带,扩大波及体积,提高水驱驱油效率。
技术人员针对蒸汽驱井组汽窜严重、呈面积窜的问题,采取高强度调剖;对油层厚度大、剖面矛盾突出的问题,采取分层调剖、二次多段塞挤注调剖;对区域采出程度高、油层亏空大的问题,提高蒸汽驱油效果。
通过厂院联合攻关,单井平均日产水平由1.1吨提高到1.3吨,增油2259吨,有效遏制了周期递减。
集成应用成熟技术打开提质增效通道
2017年年初,采油二厂水平井开井只有45口,平均单井日产油1.5吨,油汽比0.16,开发效益较差。为了让水平井发挥最大作用,技术人员集成应用了二氧化碳、氮气、降黏、调剖、管柱优化等成熟技术,对水平井进行综合治理。2017年全年共摸排64口井,实施73井次,阶段产油1.65万吨,平均单井日产油上升至2.1吨,水平井状况得到一定改善。
针对面积汽窜单元单井、单项技术治理效果差等问题,采油二厂积极开展区域化矛盾综合治理,采取组合调剖与组合注汽相结合,配套了热化学辅助面积吞吐技术,增油效果显著。
