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石油石化科技

优化工程技术助力降本增效

2017-10-10   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2017-10-09]东北油气分公司作为集团公司上游板块唯一的自主经营试点单位,近年来通过转变观念、采取革命性举措、全面推行承包经营,实现效益好转乃至扭亏为盈。这其中,工程技术优化是一大有力支撑。
  作为全局工程工艺技术支撑单位,我们聚焦提质增效和持续有效发展,以提高油气产量、缩短施工时间、降低施工成本为己任,持续加大低成本技术推广应用力度,取得显著成效。
  一是推广复合钻井技术,产能建设投资持续下降。在东北工区,钻井投资占到单井总投入的60%以上,我们坚持以优化钻井工程工艺技术为突破口,从钻井液、水泥浆体系研究到钻头选型及配套钻具优化,全方位开展低成本钻井工艺配套技术攻关研究,全面推广低成本成熟工艺技术,实现规模应用,提质降本增效明显。其中,在龙凤山井区推广复合钻井技术,水平井在平均井深增加127米的情况下,平均机械钻速提高7.5%,平均钻完井周期缩短11天,单井平均钻井投资降低147万元。
  二是推广低成本增压采气工艺技术,为老区气田稳产提供强力支撑。我们坚持紧贴生产,注重投入产出比,向适用技术规模应用要效益。在梨树老区、松南气田、伏龙泉气田推广增压采气技术,开展51井次增压开采试验,累计增产天然气4310万立方米,增加收入6777万元,投入产出比1∶5.4。
  三是开展储层改造技术攻关,措施有效率显著提升。压裂施工是获取油气成果的“临门一脚”。针对松南火山岩气藏施工压力高、压裂难度大的问题,我们组建技术小组开展攻关。集团公司科技部先导项目“松南火山岩气藏压裂改造技术研究”成果被鉴定为整体国际先进水平,其中多裂缝控制技术达到国际领先水平。该技术应用后,火山岩储层压裂施工成功率从61.2%提高到92.3%,并收到良好的压裂效果。其中,YP2井压后日产气18万立方米,累计产气6280多万立方米。YP12井2016年7月实施分段压裂,压后日产气14.4万立方米,累计产气1200多万立方米。
  针对松南火山岩水平井裸眼段酸化易局部突进的难题,我们通过持续攻关,形成松南火山岩稠化酸均匀酸化技术。其中,YP5井酸化后目前日产气30万立方米,累计产气1.5亿立方米,创东北油气分公司气井酸化投产产量最高纪录。
  我们通过应用高效储层改造技术,使动用储量新增40.15亿立方米,新增产能1.7亿立方米,气田稳产期延长4年,采收率提高到62%。
  东北油气分公司水平井多采用泵送桥塞分段压裂工艺,由于桥塞通径小,压后需要钻塞。我们深入学习研究国内外相关技术,最终优选大通径桥塞进行分段压裂,压后堵塞球可在返排液中自行分解,不需要钻塞作业,大大节省施工费用和作业周期。目前已实施7口井42段压裂,施工成功率100%,节约连续油管钻塞费用300余万元。
  (作者为东北油气分公司工程技术研究院院长)
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