科研人员“纠结”秦皇岛32-6,不断给自己找别扭
2017-05-12
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来源:[互联网]
强迫完美种出一块“三高”田[中国海洋石油报2017-05-10]
5月8日,从渤海石油管理局获悉,秦皇岛32-6油田馆陶组的G1H井和G2H井相继通过换大泵,日产油量由50立方米上升至140立方米,一个多月以来生产形势平稳。
如果亮出这两口井所在砂体的开发数据,恐怕更让人惊喜:作为依靠天然能量开发的底水油藏,目前已经达到3.3%的采油速度,27%的采出程度,超过44%的预测采收率。科研团队“种”出了一块“三高”(高采油速度、高采出程度、高采收率)试验田。而这,应当归功于科研团队爱找别扭的习惯。
早在2010年,馆陶底水油藏已经有了少量的生产井,虽然单井产量较高,但是砂体的采出程度低、采油速度低,底水油藏的开发还有很多难题。渤海石油研究院的科研人员坐不住了,1%的采油速度,19%的预测采收,他们不接受。油层较厚的区域井距300米,储量是否完全控制了,井间还能不能加密?外围油柱高度不断下降,还支不支持打井?面对已有的井网,他们总能找出让自己不满意的地方。
深耕不辍,钻研不止。出于对开发现状的不满意,研究人员开始对底水水平井水脊波及范围和生产规律再认识,探索出底水油藏水平井波及体积的定量识别及刻画技术,为随后馆陶组的大规模加密调整奠定了基础。
本以为到此就圆满了,谁知道研究人员对着井网又开始给自己找别扭。高部位的井间能加密了,外围的低油柱储量怎么办?通过对目前动态的细致琢磨,他们发现有些底部发育隔夹层的水平井含水上升较慢,利用好隔夹层,可以改善低油柱区域的开发效果。这就揭开了底水油藏隔夹层精细刻画的大幕,直接推动了该油田底水油藏布井的油柱高度下限不断下推:从最初15米才能布井,到如今8米就能打井,释放的不仅仅是这一个油田的储量,更为整个渤海底水油藏储量的再开发作出了贡献。
研究人员并没有就此罢休。面对较为完善的井网,采收率还能通过什么途径进一步提高?他们又发现底水油藏水平井在特高含水期含水率几乎不再上升,后期预测出的油井可采储量大大超过初期预测。这里面一定有问题。这一纠结,揪出了驱油效率会随着长期水驱进一步提高的关键点——提液可以进一步提高采收率。这也就有了我们开头的一幕。这些科研人员敢于不断给自己找别扭,从不经意的角落间创造出可以突破的技术点,成就了一块块高效“实验田”。(通讯员何逸凡)
