[中国石化新闻网2016-12-13]胜利油田桩西采油厂牢固树立科技是第一生产力的思想,针对桩西井深、地质状况复杂、防砂难度异常大等油藏特点,加大防砂技术的攻关探索,通过五个方面的防砂技术改进,新型树脂滤砂管实现了大斜度井下入不破损、不堵塞,达到高强高渗性能要求,满足了高泥质大斜度井防砂需求,取得了提质增效新突破。
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胜利桩西厂:创新防砂措施提质增效

2016-12-14   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-12-13]胜利油田桩西采油厂牢固树立科技是第一生产力的思想,针对桩西井深、地质状况复杂、防砂难度异常大等油藏特点,加大防砂技术的攻关探索,通过五个方面的防砂技术改进,新型树脂滤砂管实现了大斜度井下入不破损、不堵塞,达到高强高渗性能要求,满足了高泥质大斜度井防砂需求,取得了提质增效新突破。
  桩西厂通过应用高强高渗树脂滤砂管防砂技术,目前已基本解决了滤砂管下入过程破碎和堵塞降产的问题,实现了“防砂排泥”、适度防砂,取得良好增产效果。相比压裂和充填防砂,高强度树脂滤不但解放了储层,同时单井节约措施费用约25万元,真正实现了防砂措施的提质增效。
  老168-斜89井是桩西厂一口典型的敏感性疏松砂岩油藏井,出砂严重、泥质含量高,防砂强度与供液能力之间矛盾突出。若采用低防砂强度的化学防砂,则有效期短;若采用滤砂管防砂、充填防砂,则由于泥质等污染物侵入,容易导致防砂后堵塞降产。而且早期的树脂滤砂管结构设计中存在缺陷,在应用时易碎易破损,特别是斜井作业下入时成功率低,限制了其使用范围。
  针对这些矛盾问题,2016年,工艺技术人员重点开展了低成本高强高渗树脂滤砂管防砂攻关,在五个方面进行了技术优化改进:一是优化滤砂管强度,大幅提升树脂胶结挡砂层强度;二是优化挡砂精度,达到适度防砂、适量排砂,解放储层,延长有效期的目的;三是优化滤砂管结构。对滤砂管基管进行改进,在能量充足井应用割缝+绕丝结构基管,使点渗流变为面渗流,提高抗冲刷能力,在大斜度井应用网状支撑筋基管,提高强度,此外加大基管内通径,增加基管沉砂容积;四是优化管柱结构。以提升下井成功率,降低事故处理难度为出发点,优化滤砂管管柱组合设计,优化扶正器与滤砂管组合,加工卡盘、合理添加倒扣接头等下井辅助工具,改进下井方法,降低打捞处理难度;五是加强防砂井配套管理,制定了防砂井分级管理办法。对停井、洗井、参数调整、资料录取、远程监控等方面做了细致规定,延长防砂措施井有效期。
  通过五个方面的技术优化改进,目前已基本解决了滤砂管下入过程破碎和堵塞降产的问题,实现了“防砂排泥”、适度防砂,取得良好增产效果。相比压裂和充填防砂,高强度树脂滤不但解放了储层,同时单井节约措施费用约25万元,真正实现了防砂措施的提质增效。2016年以来,在高泥质油井共推广应用28口井,措施有效率85.7%,措施前平均日产液量35.4吨,日产油2.2吨,动液面1083米,措施后平均日产液59.9吨,日产油5.7吨,动液面524米,措施后日产液提高69.2%,动液面回升559米,日增油3.5吨。

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