[中国石化新闻网2016-08-19]“一个气球、一根管,就解决了沥青铁路罐车装车液位监控的难题。”8月12日,员工用自己研制的“土神器”解决沥青罐车液位监控问题后,广州石化贮运部工业站火车装车台职工高兴了。
近年来,装车自动化程度虽然提高了不少,但高科技好象跟沥青“绝缘”,由于沥青粘度太高,不">
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广州石化土神器解决沥青罐装车液位监控难题

2016-08-22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
  [中国石化新闻网 2016-08-19]“一个气球、一根管,就解决了沥青铁路罐车装车液位监控的难题。”8月12日,员工用自己研制的“土神器”解决沥青罐车液位监控问题后,广州石化贮运部工业站火车装车台职工高兴了。
  近年来,装车自动化程度虽然提高了不少,但高科技好象跟沥青“绝缘”,由于沥青粘度太高,不管是流量计还是浮球式液位报警器,都没有办法准确实现液位的远程监控。导致沥青装车时只能靠人工“死盯”,不仅劳动强度大,而且增加了跟高温沥青产生的有害气体的接触时间。
  “高科技不行,难道就没有解决的办法了?”贮运部火车装车台人员一直没有停止过解决问题的努力。他们专门成立了技术攻关小组,通过一段时间的观察,他们发现,沥青液面在上升的同时,会在人孔周围形成液面的波动,也会转化成一段密封管内的压力,于是他们想出了一个空管上方套一个气球的解决方案。
  方案出台后,他们马上找来材料进行验证。随着液面的上升,管子上方的气球慢慢变大并竖起,非常便于操作人员远距离观察。但如何让这根管子在高温沥青罐车人孔站“稳站脚跟”,又成了摆着大家面前的一个难题。
  困难面前,装车台一位钳工经验丰富的操作人员陈谷山站了出来。他找来一根直径约3厘米,长度约120厘米的空管,管子下方焊接上一块强磁铁,把管子固定在罐车的人孔口,在管子的下半段,则根据不同罐车的装车高度绑扎两个挂钩,终于让管子在罐车人孔处“站稳脚跟”。
  实验取得圆满成功后,每次装车时,职工只要把这个‘土神器’挂在罐车的人孔口,从远处就可根据气球的变化监控罐内的液位情况,既减少了装车人员与有害气体的接触时间,也降低作业人员的劳动强度。

  试验成功后,攻关小组成员继续对这个“土神器”进行改进,他们根据不同的车型调整上、下挂钩,保证不同车型的装载率。当测量管顶端的气球立起时,立即上罐车检查确认液位,到预装高度后,及时关闭鹤管的手阀和气动阀,确保装车安全。 

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