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石油石化科技

我国核电新突破 首套自主软件COSINE助力“走出去”(图)

2015-12-24   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
限的工期内高质量完成作业,船员全天候作业,作业期间不断优化船舶转向半径和转向时间,作业效率和质量越来越好。作业时,这艘船全程“喝”欧标低硫油,全力保护北极海域哺乳动物,最大限度地减轻作业对北极海域环境的影响。
  北极告捷,中国海洋石油工人开辟了新的领域。中海油服首席执行官兼总裁齐美胜表示,公司志在深度参与国家“一带一路”油气领域合作,重点发展北欧、中东、东南亚、远东、美洲、非洲等6大区域市场,进一步提升我国在世界油气勘探开发领域的国际竞争力。

NE公开测试版发布现场。


  新华网北京12月22日电(记者李由)2015年我国核电重启以来好消息接连不断,2015年是投产机组最多的一年,也是福岛事故以来电站ଲੋ

  [中国石油新闻中心2016-08-16]
  中国石油网消息(记者王巧然韩朔)当前,石化产业正处于转型的关键时期。8月10日至11日,由中国化工学会主办,中国石油化工集团公司、中国石化联合会、化工园区工作委员会和江苏洋口港经济开发区协办,以“责任、创新、突破”为主题的“2016中国芳烃产业链发展大会”在北京召开。
  中国工程院院士钱旭红在《PX科学认知与行业责任》报告中介绍,PX的安全性与毒性和汽油相当,属于低毒化学品,与国民生活息息相关,衣食住行特别是纺织业都离不开PX。民众恐慌PX的症结不在于PX本身,而在于公众和政府信息的不对称,以及项目装置的管理和运行水平的滞后。目前,从全球角度看,东北亚占据了PX供需的主要份额,增长最快。中东和东北亚等国家扩大PX产能,目标出口国就是中国,但国内生产还远远满足不了需求。因此行业必须加大PX的科普,将其利害关系和详尽数据客观地呈现在大众面前,提高群众认知,为PX生产和发展正名。
  2015年我国芳烃技术进步成绩斐然,在2015年国家科学技术奖励大会上,由中国石油化工集团公司完成的“高效环保芳烃成套技术开发及应用”项目荣获了2015年度国家科学技术进步特等奖,使我国成为拥有完全知识产权的芳烃成套技术的第三个国家。据中国石化集团石油化工科学研究院副总工程师吴巍介绍,此技术系统集成度高,开发复杂,被认为是一个国家开发芳烃水平的标志性技术之一,其主要创新包括:原料精制过程中的新工艺、芳烃高效转化与分离新型分子筛材料、开发高效吸附分离工艺及专用的控制系统,首创芳烃联合装置能量深度集成新工艺,以及创新设计方法与制造工艺实现关键装备的中国创造。中国石化基于以上五个创新点所建设的海南炼化芳烃联合装置,从社会效益看,生产的纤维相当于海南全省大约1000万有效耕地产出的棉花。
  会上,来自中国工程院、中国石化集团工程建设有限公司(SEI)、经济技术研究院、上海石化研究院、清华大学、华东理工大学等国内芳烃行业领军院校、机构以及霍尼韦尔UOP、CB&I鲁姆斯、KBR、AXENS等国际知名公司的近20名专家,从PX科学认知与行业责任、产业链上下游规划与市场、芳烃技术开发与应用等各方面进行了深入研讨和交流。
  在《化工项目上下游产业链设计规划一体化助力芳烃产业链健康发展》报告中,江苏省如东县常务副县长、洋口港经济开发区党工委书记于立忠介绍,芳烃作为重要的有机化工原料,其产业链贯穿了炼油、乙烯、高分子、合成纤维和塑料加工等产业,具有十分重要的地位。芳烃产业的可持续发展依赖于积极的产业政策、丰富的土地资源、安全的环保空间、优越的区位条件、便捷的集输运体系、广阔的产业腹地、充裕的人才资源以及完善的基础配套,洋口港得天独厚的优势为芳烃项目落户发展提供了良好条件。发展芳烃产业,对于洋口港石化产业链的完善以及石化产业集群同样具有重要意义。

一千瓦,远超法国,接近美国,成为世界第二核电大国。如何同时成为核电强国?需要自主创新,特别是“软实力“的提升。
  “我们国家是装备大国,但是关键工艺关键设备靠引进。如果能够解ଲ૱

  绿色动力助跑节能之路
  [中国石油新闻中心2016-09-20]
  中国石油网消息(记者董旭霞)截至9月18日,长城钻探工程公司使用天然气替代柴油提供动力支持,16个月累计替代柴油2930.76吨,减少碳排放2432.53吨,减少氮氧化物排放31.36吨。
  作为以钻探为主营业务的工程技术服务企业,长城钻探重点用能设备——钻机和修井机的柴油消耗量占据公司综合能耗的87%以上。节能降耗既是社会责任,也是降本增效、提高核心竞争力的重点工作。目前,长城钻探气代油装备已推广使用12部钻机。长城钻探瞄准中国石油重点节能项目,以气代油项目推动节能减排,探索出一条兼顾经济和环境效益的可持续发展之路。
  以钻机气代油项目为代表的绿色动力,是以天然气代替柴油作为生产燃料为钻井施工提供动力的。这项技术具有操作安全、环保清洁、钻井成本降低、最大限度降低井场噪声等优点。相比柴油钻井动力,天然气在燃烧过程中不产生二氧化硫,碳烟颗粒物排放降低90%,氮氧化物排放降低40%,二氧化碳排放降低20%;并且节省大量柴油,可实现管理节能,是资源型公司节能降耗、提高环保水平的重要发展方向。长城钻探在不具备网电钻井的地区,积极推动钻机动力“以气代油”,持续推动节能减排。
  长城钻探是集团公司钻机燃油替代工作的重点试点单位之一。2008年以来,长城钻探加快推进钻机燃油替代工作,努力实现节约发展、清洁生产。长城钻探成立钻机燃油替代领导小组,继电代油项目推广后,由多个部门联合攻关,着力解决气代油钻机应用中存在的问题,加大气代油装备的推广应用规模和宣传力度,解决安全操作规范和应急预案等方面工作。
  “十二五”期间,长城钻探施工的探井、水平井等特殊工艺井大幅增加,导致综合能耗总量上升,对能源管理及成本控制带来巨大压力。自去年5月起,长城钻探组织西部项目开展气代油项目调研分析、技术交流和现场试验。为满足钻机生产用气,长城钻探利用苏里格井口自产气、在平台井集中投入LNG等方式,降低燃料成本。去年下半年,长城钻探在苏里格自营区块共投入3部“气代油”钻机,累计完成钻井进尺3.3223万米,替代柴油583.99吨,减少碳排放87.1吨,减少氮氧化物排放5.76吨。
  按目前的排放系数,柴油机每燃烧1吨柴油,排放二氧化硫0.019吨。长城钻探公司推广气代油钻机,取代柴油机现场发电,可显著降低井场噪声,平均减少20分贝,噪声等级符合国家相关健康标准,有利于员工和周边群众身心健康。这些措施实现了节能环保,也强化了基层队员工节能减排的意识。
  气代油项目为基层钻井队降低经营成本,减少污染排放,受到了基层队的普遍欢迎。今年,在西部市场获得成功经验的基础上,长城钻探将这项技术推广到辽河油区。年初至今,三家钻井公司在西部和辽河市场共投入12部“气代油”钻机。累计完成钻井进尺8.6804万米,累计替代柴油2300多吨。

匀油供应增长可持续性以及改善程度仍然有很大的不确定性。高盛维ă桶45-50美
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