巴陵石化技术创新助力煤气化装置“扬眉吐气”
2015-12-08
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来源:中国石油石化工程信息网
的操作窍门。掺投之初,针对航煤组分偏重的情况,员工降低了裂解温度,但是很快发现,这样会产生大量碳三组分,造成裂解气压缩机等设备操作困难。经过观察摸索,他们果断地调高了裂解温度,解决了这个难题。在掺投航煤期间,装置运行平稳,未出现炉管和急冷器结焦、掉焦等情况。“用航煤作为石化厂裂解装置补充原料,使得炼化一体化优势得到充分发挥。这次尝试,进一步打破了炼油、化工的生产界限,使按最佳效益路线生产的理念得到强化。”沈健明说。
去年年底,兰州石化在46万吨/年乙烯装置掺投柴油,经测算,航煤和柴油在乙烯装置进行掺投综合效益显著。为此,公司在市场低迷的情况下,将深化炼化原料互供,实现资源最优配置。近年来,为有效应对炼化产品市场持续低迷影响,兰州石化突出市场导向,持续在产品结构优化调整上发力,积极发挥财务决策支撑作用。通过测算,按效益情况制定排产方案,将有限的资源向高效产品倾斜,限产甚至停产低效和无效产品。
最新数据显示,5月份兰州石化产销顺畅,效益持续提升,炼油业务盈利2.5亿元,化工业务盈利1187万元,其中,炼油业务盈利在集团公司25家炼化企业中排名第三。匀组织专业技术人员成立攻关课题组。通过对周边各省、市原料煤资源和同类型壳牌粉煤气化炉用户进行调研,课题组确定原料煤灰组成是影响煤气化装置稳定运行的关键。
课题组▓ ĽĽ绍,攻关团队从设计源头开始分析煤成分,建立了原料煤资源质量数据库;从壳牌气化炉液态排渣工艺设计理念和“以渣抗渣”原理,研究了与用煤煤种的对应关系;从国内同类型壳牌粉煤气化炉开始,分析对比其装置运行和用煤特点;研究入炉原料煤灰组成与渣流动性之间的关系;研究入炉原料煤灰组成与气化操作空间之间的关系,制定了使用“低硫、低氧化铁、高硅铝比原煤,在相对低温、渣流动性较低条件”下操作气化炉的原则。
与此同时,课题组还制定粉煤气化入炉煤质量标准和原料煤采购标准;提出多元混配工艺调节入炉煤关键属性概念,开发多元混配煤工艺、关键设备、混配比例在线监控方法、动态的用煤经济技术评价模型,以及原料煤采购质量过程“六点”(即出矿点、发运点、到港点、入库点、混配点、上煤点)控制法等技术手段,从源头抓好原料煤采购质量和入炉前指标控制,有效解决了气化炉适应性差、频繁堵渣等问题。目前,课题组已完成了二元和多元混配煤技术开发和工业应用,形成了数十个多元配方和成套混配工艺,完全满足装置长周期运行需要。
冯正坤说,该项技术成功应用于巴陵石化煤气化装置,成效体现在混配煤装置精确度高、效率高;大幅度减少堵渣事故;稳定了气化炉操作温度,提高了碳转化率;满足装置长周期高负荷生产需求;扩大了原料煤适应能力,稳定了原料煤供应;提高原料煤采购质量合格率;延长了换煤周期;降低了有效气成本、减少吨氨煤耗和吨氨综合能耗等八个方面,装置负荷从原来的80%左右提高至95%左右,有效气煤耗数据接近设计值,最长连运记录为225天。仅计算因堵渣减少的非计划停车所节约的能耗、物耗和增产带来的效益,2011至2014年因优化用煤新增产值7.82亿元,总效益2.42亿元,年均创效达6052万元。装置实现长周期高负荷运行后,副产酸性气体大幅减少,可全部通过下游硫化氢制酸装置回收,副产物硫化氢量较2010年以前减少73%,尾气实现达标排放。
技术创新助推煤气化装置“扬眉吐气”,促进了安全运营和绩效提升,11月中旬,岳阳中石化壳牌煤气化公司顺利通过壳牌Gas-GAME(全球优秀资产管理系统)全面审查,成为国内第一家、全球第七家通过Gas-GAME认证的企业。
