[中国石化新闻网2015-09-08]西北石油局“苦战寒冬,创新增效”攻坚战鼓鼓点急,西北油田分公司采油二厂“冲刺降本5000万,超产2万吨,盈利1个亿”的竞赛号子震天响。
  该厂日报显示:注气井日均产油由两年前的30吨上扬到533吨,占分公司注气产量的63%,今年注气46轮次,阶段增油11.3万吨,注气单价降幅32%,吨油成本由1079元下降至572">
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西北采油二厂:工艺创新添动力 注气三采增效益

2015-09-09   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
Ľ>  [中国石化新闻网2015-09-08]西北石油局“苦战寒冬,创新增效”攻坚战鼓鼓点急,西北油田分公司采油二厂“冲刺降本5000万,超产2万吨,盈利1个亿”的竞赛号子震天响。
  该厂日报显示:注气井日均产油由两年前的30吨上扬到533吨,占分公司注气产量的63%,今年注气46轮次,阶段增油11.3万吨,注气单价降幅32%,吨油成本由1079元下降至572元。
  取得这一骄人成绩,得益于该厂的注气三采工艺创新。“注气井是‘宝贝’,他们‘健康’成长,才能为增油增效注入新动力!”发研究所所长郭忠良说,“实现了增油、减费、节支、降本”。
  注采一体化管柱”增油减费
  TK7-619CH井是采油二厂第一口注气三采井,利用“封隔器+过桥装置(抽油泵)+抽油杆”管柱组合,成功实现了注气、机抽双重目的。
  “去年6月15日,TK7-619CH井未进行作业就实施了第二轮注气,开井后期日产原油56吨,累产原油2141吨。”产量分析室邱萌点开井史介绍。
  从注气、焖井、自喷到无自喷能力,难道需要花费几十万元的作业费,才能生产吗?
  这是摆在决策层面前的第一道技术难题。
  能否用同一趟管柱,既能注气也能采油?
  “可以,那就是封隔器+过桥装置(抽油泵)+抽油杆。”井下作业部主任刘伏军肯定回答。
  技术人员利用前期过桥装置加深油管到达下移掺稀点这一“奇思妙想”,设计出封隔器+过桥装置(抽油泵)+抽油杆这一管柱组合,配合注采、注气一体化井口使用。
  注气时将抽油杆悬挂在油管挂上头的悬挂装置上,生产时通过吊车就能将抽油杆重新放入泵筒实现机抽。“此项工艺技术成功推广11井次,累产原油8807吨,减少二次作业成本385万元。”井下作业管理部成本员雷新梅说。
  “抽油杆悬挂装置”增油节支
  “T7-615CX井修井后,注气、机抽一体化井口紧缺,井下作业部尽快拿出解决办法?”采油二厂决策层刘玉国总工程师下达任务。
  面对注气三采井成本高,所需注气、采油一体化井口一度紧缺的双重考验,技术人员当晚就对注气、机抽一体化井口进行研究,发现该井口装置与现有普通70型井口承压都是70兆帕,只需解决抽油杆悬挂问题就能实现正常生产。
  2天时间里,技术人员依据注气、机抽一体化井口悬挂装置,通宵达旦设计出了一端连接井内抽油杆,一端放在油管挂上的两端都有丝扣的抽油杆悬挂装置,油井转抽时只需借助吊车将机抽350型井口更换为70型井口即可。
  3天后,T7-615CX井利用两端都有丝扣的抽油杆悬挂装置成功实现注气。“该井注气后,初期日产原油20吨,累计产原油540吨。”采油管理一区技术员纪善良说。
  截至目前,此项工艺实施12井次,开井生产6口,正在焖井6口,累产原油1604吨,节支成本180万元。
  “机抽管柱清垢”增油降本
  一年前,S80井经过注气、焖井后,开井无气无液,原因是泵筒内部结垢导致柱塞不能顺利下放。
  在场的技术员王立振决定对其采取机抽管柱清垢工艺技术,仅泵入泵筒1立方米酸液,30分钟后柱塞就顺利下入泵筒。“S80井开抽后,一直处于连续高效运行状态,日产原油52吨。”该井站员工李文涛说。
  据悉,注气三采井所需注气,是对空气进行膜分离后剩下的含氧量3%-5%的氮气,与水一起混注的时发生氧化反应后,容易在柱塞及抽油杆部分发生结垢现象。
  技术人员对前期检泵起出的结垢杆柱用酸进行浸泡30分钟后,发现杆柱上结垢被轻而易举的溶解了。
  这一新发现,解决了泵筒内部结垢导致柱塞不能顺利下放的燃眉之急。
  该厂对注气三采井转抽发现柱塞未能顺利放入泵筒的油井,注入适量酸同样浸泡30分钟,实现了柱塞下放自如,起抽顺利。
  今年以来,此类工艺已成功实施5井次,累产原油3268吨,避免检泵作业成本75万元。

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