物探院推进一体化软件产品研发体系建设
[中国石化新闻网2015-07-29]
西北油田分公司采油二厂井下作业管理部运用新技术、新方法,建立11项降本措施,1-6月降本增效260.25万元,完成年计划的52.1%。
注气井井口配套工艺避免了修井机上井施工费用发生,就是抽油杆悬挂装置采用注气前的普通70型井口完井,将1寸抽油杆配合悬挂装置坐于油管挂内,起抽前将BX156法兰以上部分采油树更换为KQY35/80-65XB机抽井口,对扣打捞后正常机抽井口完井,保证了注气井在实施挂抽作业时,只需采用吊车即可完成作业,实施28井次,节约费用84万元。
稠油井压井技术避免造成掺稀泄压及重复压井作业,将稠油井根据定容特征、生产类型、套管尺寸、含水高低等情况进行分类,针对不同类型作业井制定具体的压井控制技术,避免因稠油上返、压井液密度过低、过程控制不当等因素造成压井失败,实施9井次,节约费用47.25万元。
优化作业设计提高时效,针对施工过程中出现的如在冲砂至目的层位5米范围内无进尺取消继续冲砂、压井过程中完全失返的井取消测吸水或酸化、电泵机抽井泵以下尾管在通畅而下不了尾管等情况,制定应对方案,优化5井次,节约费用40万元。
试压环实现钻采一体化井口普及,“钻采一体化修井防喷器试压环”最大外径277毫米,作业前将试压环坐在钻采一体化四通内(替换原井油管挂),再将普通油管挂回坐于该试压环内,实现7寸套管未回接钻采一体化四通井口修井防喷器的试压,避免了以往只能将钻采一体井口穿换为普通井口,大大降低了井控风险,优化26井次,节约费用26万元。
高压转换接头、合理压井液、自备常用工具降本,通过高压转换接头,自备套管吊卡,抽油杆打捞筒,优化压井液密度及氯化钙的使用等措施,降本45万元。
与此同时,运用大修工艺技术,及时恢复油井产能;提前组织作业材料、加强三方配合衔接,减少施工作业停待,节约费用18万元。
