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大港油田试验井组 应用天然气吞吐技术年累计增油7600吨

2026-06-03   关键字:   来源:[互联网]

[中国石油新闻中心 2026-06-02]

痛点:油井投产后含水率飙升,呈现“出水多、出油少”的低效生产困境。

办法:首先应用二氧化碳吞吐技术,但大规模应用受限。随后,应用天然气吞吐技术。

成效:港508-31井综合含水率下降67%,板桥油田的受益井日增油量达10吨。规模推广后可使采收率提高5%。

面对边底水稠油油藏长期高含水、低速低效生产的开发难题,大港油田通过技术创新与攻关,成功应用天然气吞吐技术,为稠油高效开发探索出一条新路径。截至5月31日,今年累计增油7600吨。

稠油黏度高、流动性差,加之边底水活跃,导致油井投产后含水率快速升高,陷入“采出液多、采出油少”的困境。针对这一问题,大港油田曾尝试应用二氧化碳吞吐技术提升开发效果。然而,二氧化碳对井筒和地面集输系统具有腐蚀性,限制了其大规模推广应用。

随后,科研人员将目光转向了与原油相容性更好的天然气。借鉴吐哈油田的成功经验,并基于天然气同样具备溶解降黏、改善流度比的机理认识,大港油田先

唐家河油田港508-31井自实施天然气吞吐以来,连续稳产增油超过230天,累计增油3481吨。数据显示,该井综合含水率由初期的92%降至25%,日增油峰值一度达到41吨。与此同时,板桥油田的同类试验也取得积极进展,其受益井日增油量达10吨。

为实现该技术的有效推广,大港油田科研团队同步深化理论研究,明确了天然气吞吐在注气、焖井、回采3个阶段的增产机理。针对现场实施中存在的气窜等关键难题,技术人员创新采用“段塞式”注气与“温和开采”策略,通过精细调控有效提高了驱油效率。

目前,大港油田已形成涵盖选井标准、注采参数优化、井筒及地面配套工艺等6个环节的完整技术体系,规模应用该技术后可使采收率提高5个百分点。