当前位置:首页  >  技术交流  >  石油石化科技  >  攻克循环流化床锅炉长周期运行难题
石油石化科技

攻克循环流化床锅炉长周期运行难题

2026-04-09   关键字:   来源:[互联网]

[中国石化报 2026-04-08]

3月24日,中韩石化动力部热电联产区域,班组与运维人员对3台循环流化床锅炉共计72台吹灰器展开定时专项检查,逐台确认行程限位、吹扫压力、密封性能等关键指标。这一精细化管理举措,正是中韩石化保障循环流化床锅炉长周期运行的日常缩影。

作为中韩石化生产的关键动力设备,循环流化床锅炉的运行周期直接关系企业安全生产与经济效益。长期以来,炉内受热面磨损严重、给煤系统断煤频繁、能效水平不高等顽疾,使得锅炉运行周期难以突破。近年来,中韩石化直面痛点,以技术创新为驱动,在系统内首次全面应用金属格栅防磨技术,打出一套“防磨+稳供+提效”组合拳,推动3台循环流化床锅炉平稳运行。

“锅炉不能长周期运行,安全和效益就无从谈起。”中韩石化动力部经理刘国生表示。为彻底扭转被动局面,中韩石化将CFB锅炉长周期攻关列为重点攻坚项目,组建专项团队,从防磨、给煤、能效3条主线同步发力。

围绕受热面磨损这一核心痛点,中韩石化采用金属格栅防磨技术,在炉内水冷壁表面加装金属防磨格栅,在受热面与高速物料之间构筑起一道坚固的防护屏障,从源头遏制磨损发生。3台CFB锅炉全部完成改造后,受热面磨损速率显著下降,为长周期运行奠定了坚实基础。

针对给煤系统断煤痼疾,他们深度改造给煤机结构——系统优化炉前煤仓内部流道及清扫装置,有效解决原煤因湿黏、结块造成的搭桥、断煤问题。改造后,给煤系统运行顺畅,为锅炉连续运行创造了稳定的燃料供应条件。

在能效提升方面,中韩石化同步实施多项关键技术优化,对旋风分离器进行结构改造,提高气固分离效率;精细化调整布风板风帽布置,有效增强布风均匀性。优化后,锅炉平均床温降低15摄氏度,飞灰含碳量下降至3.67%,燃烧效率得到提高。同时,开展空预器漏风专项治理,将漏风率从42%压降至10%,使得风机功率降低190.52千瓦。

随着一系列硬招实招落地见效,中韩石化CFB锅炉长周期运行能力得到增强,3台锅炉整体运行稳定性大幅提升,非计划停炉次数明显减少,经济效益可观。其中,截至2025年12月5日,1号CFB锅炉累计运行达493天,一举刷新中国石化全煤工况高负荷下锅炉最长运行周期纪录。