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炼油与石化工程

安庆石化抓质量盯进度唱好检修“重头戏”

2015-02-25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-02-17]截止2月10日,安庆石化炼油一部三套装置近45天的停工检修陆续结束,顺利进入开工阶段。该部催化裂化装置核心设备反应器、再生器检修是关键点,在检修期间,各单位对口跟踪把关质量、科学备战提高工效,打破常规巧破“瓶颈”,唱好检修“重头戏”,确保优质、高效、经济检修,为装置下一轮安稳长周期夯实根基。
  “对口跟踪”质量严把关
  炼油一部催化裂化装置检修现场,安庆石化质检站刘师傅拿着一台光谱仪,对反应器6个原料油进料喷嘴法兰、大小头、弯头、直管等材质进行检测。同时,再生器旋风分离器等重要设备更换后,作业部积极配合检修单位,每天零点到六点对所有新焊缝,分批进行X射线探伤检测。
  催化裂化装置反应器是原料油反应的重要场所,再生器是反应催化剂再生的重要场所,工艺操作温度分别高达近500摄氏度、近700摄氏度,两器检修改造项目多、难度大、任务重,仅再生器检修项目就有更换9组旋风分离器、料腿、主风分配管等二十多项。
  “两器检修质量优劣直接关系到装置安稳长周期运行,检修期间,各单位利用各自的专业技术优势,全程对口跟踪检修质量,确保两器检修质量达到100%。”该部负责人介绍。
  检修期间,不仅公司质检站检测人员全程跟踪检测设备材质,外单位特种设备检测人员程师傅也采用超声波、磁粉等科学检测方法,对两器及相连管线弯头等处焊缝进行了裂纹、夹杂等检测,发现材质不符合、焊缝质量不合格、管线腐蚀减薄等问题,严格督促落实整改。“这次检修,我们通过对焊缝检测、超声波测厚等方法,对装置塔罐等设备做了等级鉴定,检修质量过不过硬,全靠大家把好关。”程师傅说。
  再生器内部更换9组旋风分离器时,作业空间狭窄,只有近3米环形,仅葫芦吊耳就焊接了100多个,切割、用火、吊装等作业难度大,公司和作业部负责人也每天泡在检修现场,进行技术指导,旋风分离器一边组装,一边调试垂直度和水平度,一旦发现检修质量有问题,他们立即沟通解决。
  “科学备战”解难提工效
  “更换再生烟气管道膨胀节时,作业高度在近30米高空,靠近管线、塔身,而且位置处在在隐蔽拐角,作业难度大,但更换作业只用了三天时间,而且解决了再生烟气管道水平管线不仅保持水平度,而且还要和再生烟气立管保持同心度的作业难题。”催化裂化装置何师傅介绍,这得益于他们检修准备工作充分到位,提高了检修实战作业效率。
  检修前,该部不仅联系检修单位,对两器检修难点进行现场交底,并多次召开检修专题协调会,各单位将检修难题摆到桌面上,共同献计献策科学部署,为两器高效检修开路护航。
  再生器和反应器结构特殊,属于同轴式,反应器汽提段插在再生器内部,再生器吊装旋风分离器,就不能通过再生器掀顶的方法。公司和作业部负责人在现场进行了一番实地调查,讨论研究后,决定检修时,再生器器壁临时切割吊装门洞的方法。装置停工交付检修后,检修人员就按照在吊装旋风分离器的高空位置,根据旋风分离器的大小,切割开了一个长3米、高10米的门洞。
  再生器内部更换9组旋风分离器作业空间狭窄,只有近3米环形空间。为了方便吊装,检修人员按照检修前的部署,以吊装门洞为起点,依次切割旧的旋风分离器,并同步依次拆掉脚手架,腾出吊装空间。“再生器内仅葫芦吊耳就焊接了100多个。”检修人员李师傅介绍,再生器更换9组旋风分离器提前完成。
  打破常规检修更标准
  催化裂化装置外取热器利用催化剂高温位热量,加热除氧水,生产中压蒸汽,是装置重要的节能设备。在检修期间,该部按照检修计划抽出外取热器换热管束检修。检修现场,长近10米的再生器外取热器管束一步就位,该部负责人和检修人员都舒了一口气。
  以前,再生器外取热器管束“内胆”检修后回装时,都让大家头疼不已:再生器外取热器直立筒体内径近1.5米,管束安装时因为筒体衬里凹凸不平,管束安装常常不能一次性就位,吊装过程中,还容易碰坏管束、筒体,检修质量、进度都受到影响。
  这次检修,公司和作业部总结历年来的检修经验,创新思路,打破人工涂抹衬里的老传统,要求检修人员安装换热器筒体衬里时,按照筒体大小、衬里厚度,用薄铁皮、木条,先在筒体内部安装衬里模板,再人工浇筑衬里,衬里凝固成型后,再将模板拆除,保证了衬里整体光滑度、平整度、同心度,为外取热器管束一次性回装创造了优越条件。
  “没想到打破常规,检修更标准、更规范、更高效。”该部负责人高兴地说。

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