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炼油与石化工程

扬子公司为增效大幅提高干气输送量

2015-02-13   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-02-12]去年以来,扬子石化通过芳烃联合装置向烯烃装置大量输入干气,由原来的每小时4吨,增加到7吨,为烯烃装置的“双烯”收率提高作出了贡献。这是扬子公司“全流程优化”措施的显著成果,标志着扬子公司将全面进入分子炼油时代,并逐步带动氢气、燃料等公用物料系统的进一步整合优化。
  自扬子公司全面深化“全流程优化”措施以来,要求各单位学镇海炼化精细化管理的精髓,深化“分子炼油”理念,实施资源差异化战略,优化原油资源,合理安排加工流程和优选加工方案,按照“重视原料管理,加强过程监控,优化调和工艺,重视分析方法”等思路,力争实现效益最大化。根据分子炼油理念,扬子公司要求烯烃和芳烃充分利用干气中碳2、碳3组分作为烯烃优质的裂解原料,为提高“双烯”收率创造条件。
  扬子石化芳烃联合装置富产干气,由于干气中含有乙烷和甲烷、且市场价格较天然气和液化气低廉,过去被作为芳烃装置的燃料使用。自2012年开始,扬子芳烃就开始向烯烃提供歧化干气,去年干气的输送量较前年同期增加了48%,直接创效2400多万元。随着企业效益压力的增大,进入2015年之后,扬子公司要求芳烃厂持续增加干气输送量;他们通过效益评估和技术论证,对相关管道的安全、环保和承载量进行确认,在刚结束的元月份干气输送量再创新高,确保了烯烃装置的高负荷运行。
  为确保输送干气的稳定性,保证产品的质量,扬子芳烃厂把该项目列为今年“全流程优化”的关键项目来抓,每周召开督促会,落实到责任人。针对当前市场形势,烯烃装置保持满负荷运行的情况,扬子芳烃厂又采取了三项措施,首先强化对重整联合装置塔的操作控制,每天评估运行趋势,确保装置运行稳定;其次加强人员培训,使班组员工对“干气输送方案”胸有成竹;同时建立了检查考核机制,运行指标作为交接班内容,落实全天候受控措施。

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